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综述与专论                                                     张仁广 等·270 密炼机“再制造”的探索概况


                   (4)卸料装置                                            由于本项目主机部分的关键件、大件均利用原机
                    卸料门轴固定采用限位块固定方式,防止轴向窜                         台旧件,这些旧件在非加工面上的外观质量的控制与
                动。                                                处理上,没有明确的行业要求或是判定依据,故需要
                    电气方面则完全废弃原有的控制系统,所有电气                         多方现场商讨与确定,如果再制造项目在以后常态化
                元件全部更换为新件,并且升级采用了高压变频驱动                           的话,就再制造的旧件在非加工面的外观质量控制上,
                系统,与目前主流配置一致。                                     需要制定对应的判定依据,以方便生产、加工及质检
                    在本项目中,改动较大的是上顶栓部分,其压砣                         顺利进行。
                大圆角结构与加料通道大圆角相配合形成导向作用结
                构,以及加料门连杆密封结构都是全新的结构,目的                           6 综述
                就是解决目前存在的顽疾(压砣与加料通道刮蹭、加                               通过本次再制造项目,在最大限度利用原机台旧
                料门漏粉),将会陆续推广到其他产品当中。                              件、保证设备性能的前提下,寻求经济利益最大化为
                                                                  根本目的,掌握了密炼机机体大件、重要件的再制造
                4  “ 再制造 ” 的成本与经济效益分析                             方法和再制造工艺,一定程度上降低了成本,掌握了
                    在本项目中,我们只是利用了原设备中一些主要                         一定的经验。但是真正意义的再制造所要求的是 :再
                的大件、关键件作为再制造件,严格意义上说,只是                           制造产品的性能和质量均能达到甚至超过原品,而成
                节省了这些旧件的毛坯成本和部分加工成本,而这些                           本却只有新品的 1/4 甚至 1/3,节能达到 60% 以 上,
                旧件的毛坯成本及粗加工成本累积接近 20 万元人民                         节材 70% 以上。所以在此项目中,严格意义上来说,
                币,但是在实现修复过程中所采用的高分子表面工程                           和再制造标准还有一定差距,不能称之为再制造。
                技术价格不菲,接近 7 万人民币,所以整个项目机械                             另外,再制造的方案对最终的成本、利润以及生
                部分算下来只节省了 13 万元人民币,即比正常投产同                        产周期影响重大,再制造后成为标准产品与非标产品,
                样配置的新机相比,成本上只节省了 13 万余元。而同                        直接决定相应旧件的再制造方案和工艺。以本项目为
                时,由于没有相应修复技术的经验,本次所回收利用                           例,转子轴承孔的处理,目前的方案是轴承孔采用高
                的旧件中,反复修复导致成本增加,周期延长,过程                           分子表面技术涂层后再加工至标准尺寸,配套标准轴
                当中所出现的问题具有不可预见性。比如横梁、推杆                           承的方案,但在实际生产当中出现反复修复的问题。
                在再制造过程当中均出现了反复修复的问题,原因就                           而如果采用非标轴承的话,直接在原旧件上去皮加工,
                是利用的旧件在修复过程当中出现不可预见性的缺陷                           不但节省周期,还降低了修复成本,而配套的非标轴
                或者缺陷程度大于预期 ;边支架内孔采用高分子涂层                          承与标准轴承只存在供货期上的差异(非标轴承供货
                后再加工,由于涂层工艺控制没有达到要求出现了涂                           期为 30 天),不存在轴承采购成本的差异。所以,再
                层与本体起皮的问题,需要重新将现有的涂层加工掉,                          制造的方案直接决定最终的成本和效益。而且个人认
                然后重复该修复过程,增加了修复成本、工时成本,                           为旧件的再制造过程中变数较多,存在不可预见性的
                延长工期,一定程度上增加了修复成本和周期。所以                           反复修复,甚至是旧件报废等问题,所以其生产周期
                我们目前所采取的方式手段在经济效益上也有一定的                           不可控,需要留有一定的周期余量,否则会造成为赶
                局限性,经济性较差。                                        进度而降低质量要求的弊端,对设备性能大为不利。
                                                                      除此之外,个人认为,针对密炼机的再制造,以
                5 存在的问题和不足                                        目前所采用的技术和手段,其再制造方案不具有 100%
                   (1)旧件缺陷检测方法的完善                                 的通用性。因为每个机台的相关机体件的磨损程度、腐
                    比较典型的就是大底座裂纹的问题。旧件大底座                         蚀程度、有效寿命等情况不可能相同,虽然通常情况下,
                再加工后在装配阶段才发现有致命的裂纹,不能继续                           一些零件的再制造方案具有通用性,但还是需要根据实
                使用,需要更换新件,说明我们前期的旧件检测手段                           际的情况来确定最终的对应再制造方案。
                及方法,以及旧件的表面清洗方法和效果,还有待进                               所以,密炼机领域的再制造,还有很多工作要做,
                一步的完善和提高。                                         需要多方努力和探索,以寻求成熟可靠、成本低廉的
                   (2)再制造旧件的外观质量的把握和控制                            方法,以在未来能够实现真正意义的密炼机再制造。


                2018     第   44 卷                                                                      ·21·
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