Page 89 - 《橡塑技术与装备》2023年1期
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工艺与设备 尤兆鑫 等·机械反包成型方式引起的全钢子午线轮胎胎侧实鼓问题研究
表 9 径方向压力分布坐标
(X,Y)
A 坐标(86,100)
B 坐标(346,100)
C 坐标(141,100)
图 14 成品轮胎胎体钢丝内缘走向(红色 :实鼓凹点位
置的钢丝走向 ;蓝色 :实鼓凸点位置的钢丝走向)
图 12 胎圈锁块胶圈断面图 表 10 凹凸点成品轮胎断面钢丝内缘尺寸
红色凹点位置 蓝色凸点位置
(2)跟据图 8,进行周方向测量结果比较可知 : 实测长度值 674.9 676.2
a. 胎圈锁在 0.75 MPa 压力下高点压力为 5.5 kgf/ 钢丝扭曲补正后 682.3 683.8
2
cm ,位置在锁块中央的 C 点处。 由上面的实验可以得出结论,轮胎实鼓是在成型
2
b. 胎圈锁在 0.75 MPa 压力下低点为 1.0 kgf/cm , 阶段产生的,其产生的原因不单单因为机械反包杆在
位置在锁块间隙处。 反包时引起。
c. 跟据轮胎胎圈的结构不同,压力的不均性也存 在反包前,由于胎圈锁块的压力不均衡,引起钢
在差异,跟据不均匀的结果由大到小排列为。 丝圈底部的受力差异,导致胎体钢丝发生抽动的抽动
1M>1M1N>1M2N ;即补强层越多,锁块锁力分 量的不一致,而进一步导致胎体钢丝的内缘尺寸发生
布差异越大 周期性波动也是导致轮胎出现实鼓的原因之一。
(3)将成型生胎锁止后充气到指定压力,然后将
平宽放大到极限位置,随着时间的推移,可以逐渐看到 2 解决实鼓问题
胎体上出现了很明显的凹凸,如图 13 极限位置测试。 成型条件的优化
2.1 影响因素的确认
以上述实验结果为基础,在成型设备不做变动的
基础上,尝试找出最佳的生产条件。
2.1.1 选定下列实验条件进行单因子对比实验 :
条件 1 测试理由
考虑到生胎在成型过程中在成型机上在不同阶段
有不同的设定充气压力,而反包时间点的充气压力时
支撑反包动作,给生胎体以刚性的条件。
由表 11 可以看出单因子条件 1 : 反包动作时,内
压和 30 次的凹凸成分成反比。
图 13 拉开胎圈锁,充气并放置一段时间后胎体上出现 2.1.2 条件 2 测试理由
的凹凸
如前文所述,内压越大,可能发生的钢丝不稳定
经过轮胎断面分析(将切割面且在实鼓的高点和 抽动越大(推测),会直接影响到 30 次成分。
低点)后,确认胎体的内缘走向(图 14),实际凹凸 由表 12 可以看出单因子条件 2 中 30 次成分随反
位置的钢丝内缘(胎圈到胎圈)的长度值的确存在差 包前充气气压升高有逐渐恶化的趋势。推测在充气过
异(表 10),凸点位置的钢丝长度的确要略大于凹点 程中,钢丝的抽动会随着内压的增大逐步增大。
位置。
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