Page 123 - 《橡塑技术与装备》2017年9期(5月橡胶)
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产品与设计                                                  刘寒 等·双复合挤出机头增加机头压力的改造探讨





                    双复合挤出机头增加机头压力的改造

                                                         探讨


                       Discussion on the modification of the head pressure of the
                                           complex head extrusion die




                                                刘寒,刘纯忠,冯华,吴迪
                                    ( 四川凯力威科技股份有限公司 , 四川  简阳  641400)

                     摘要 : 通过对公司实际在用的一台双复合挤出生产线所存在的 T 字头的胎面胶压出气孔多,K 字头的胎面胶压出气孔少,生
                   产胎面时机头压力为 5.0~6.1 MPa,无法满足 8.0~10.0 MPa 的工艺要求等问题进行分析,提出具体的改造措施进行总结,探讨通
                   过机头改造达到满足工艺质量指标的目的。
                     关键词 : 双复合挤出生产线 ;机头改造 ;机头压力 ;满足生产工艺
                     中图分类号 : TQ330.46                                文章编号 : 1009-797X(2017)09-0053-03
                     文献标识码 : B                                       DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2017.09.013




                  四川凯力威科技股份有限公司(以下简称 “ 公司 ”)                    品的温度≤ 40℃,联动线工作平面高度 850 mm,运输
              于 2011 年 3 月投用 1 台双复合挤出生产线,用于全钢                   带或输送辊宽度 800 mm,压缩空气压力 0.4~0.8 MPa,
              载重子午线轮胎胎面、肩垫胶挤出后的接取、收缩、贴缓                         冷却水温度≤ 20 ℃。生产线组成主要为 : Φ250 和
              冲胶片、冷却、定长裁断、拾取等生产工艺的需要。该生                         Φ200 销钉机筒冷喂料挤出机组、温控装置、液压站、
              产线在实际运行过程中,以联动线速度 15~18 m/min 运行。                 200 供料机、接取输送带装置、收缩辊道、连续称量
              生产过程中,T 字头的胎面胶压出气孔多,K 字头的                         输送辊道、定中心装置、两辊压延机、压延供胶运输带、
              胎面胶压出气孔少,T 字头的胎面胶压出气孔不满足                          压延过桥辊道、双工位薄膜导开及贴合装置、上坡运
              工艺质量要求。同时,机头压力为 5.0~6.1  MPa,不                    输带、冷却装置(浸泡与喷淋)、一次吹水辊道、下坡
              能满足工艺质量要求的 8.0~10.0  MPa 的要求,容易                   运输带、定长裁断装置、单向辊道、二次吹水及快速
              造成产品质量隐患。现就该现象进行简单的分析,并                           分离辊道、减速拾取辊道、翻转拾取辊道、后拾取辊
              为保证工艺参数达标及生产效率提高提出运行管理、                           道等。具体结构见图 1 所示。
              装备管理及技术改造等措施进行探讨,以供轮胎企业                               机头结构分析 : Φ250 销钉机筒冷喂料挤出机组
              参考。                                               上位机与 Φ200 销钉机筒冷喂料挤出机组下位机之间
                                                                的夹角为 25°,角度比常规的机头大 5°,角度变大,
              1 双复合挤出生产线结构及问题分析                                 挤出机组的上位机与下位机相交线的距离变短了。再
                  公司选用的双复合挤出生产线,主要技术参数为 :                       测量挤出机组上位机螺杆的出胶口到预口型板进口段
              工作宽度 800 mm,线速度 3~30 m/min,挤出部件最大宽                的距离为 418.9  mm ;挤 出机 组下 位 机的出 胶口 到
              度 550 mm±2 mm,挤出部件最大厚度 40 mm±0.2 mm,              预 口型 板 进 口段 的 距离 为 350  mm, 机头 地 脚 位置
              挤出部件厚度不对称性≤ 0.1 mm, 收 缩 辊 道收缩比                    到 Φ200 销钉机筒冷喂料挤出机组下位机的中心高
              6.5%~20%,连续秤的静态精度 40 kg/m±0.1%,胎面自                为 1  072  mm,挤出机组下位机机筒结合面到挤出
              动定中心装置的贴合精度 ±2 mm, 定长裁断装置的
                                                                   作者简介 :刘寒,男,工程师,电气工程及其自动化专业,
              裁断精度 ±3 mm,分选秤的动态精度 40 kg/m±0.2%,
                                                                主要从事设备管理与维护工作。
              冷却方式为喷淋 + 浸泡,冷却长度 ~110  m,冷却后制                       收稿日期 :2016-11-18

              2017     第   43 卷                                                                      ·53·
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