Page 127 - 《橡塑技术与装备》2017年9期(5月橡胶)
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产品与设计                                                      张连才·轮胎硫化氮气供应设备节能更新改造


              设备提供氮气,总投资 200 万元 ;一种是采购液氮供                       二期、三期使用。该设备配有一套调压稳压系统、一
              应设备,由专业气体公司提供液氮,液氮通过汽化后                           套 PLC 控制系统、一套全方位视频监控系统,一套液
              提供氮气,液氮设备采购价格为 175 万。这两种方式                        位远传系统,该套液氮供应系统为全自动控制、无人
              均能满足轮胎充氮硫化工艺要求。                                   值守。
                 (2)公司通过对采购制氮系统设备和液氮供应设
              备进行对比分析,认为 : PSA 吸附制氮纯度受氮气用                       3 改造后效果
              量影响较大,不适应峰值流量冲击 ;氮气质量不稳定 ;                           (1) 该 项目 于 2016 年 4 月 完 成安 装、 验 收。
              设备维护保养费用高 ;后续成本高 ;无备用设备,出                         2016 年 5 月顺利完成原制氮系统和现液氮供气系统的
              现问题会影响生产 ;开机时间长,开机要 4  h 后才能                      无缝切换,液氮供气各项指标稳定受控,压力精度控
                                                                                            3
              产出满足生产需要的氮气。而液氮由专业气体公司生                           制在 ±0.02  MPa 内。原 500  Nm /h 制氮系统及氮气增
              产,氮气供应纯度高,纯度达 99.999%,且质量稳定;                      压机停运,作为应急备用。与制氮配套的空压机转换
              液氮供应即开即用,运行稳定可靠,用量可调,可大                           为供应生产用压缩空气,二期项目不再新增空压机,
              可小 ;压力稳定,可按使用端调节压力大小 ;流量稳                         节约了投资成本。
              定,适应峰值流量冲击 ;液氮供应设备均为一用一备,                            (2)原 PSA 制氮系统中的增压机噪音大,吸附塔
              影响生产的可能性很小。通过市场调查、测算,液氮                           A、B 切换过程的噪音大,现采用液氮供气后减少了
              综合单价低于 PSA 制氮的综合单价,且随着公司技改                        现场噪音、改善了工作环境。
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              工程项目的逐步推进,生产规模逐步扩大,   PSA 制氮                         (3)该项目汽化能力为 2  500  Nm /h,既可以满
              方式对氮气需求的调整在产能与运行成本上会有一定                           足一期全钢载重子午线轮胎项目流量,又能满足二
              限制,而液氮供应方式对氮气的需求调整较为方便,                           期全钢载重子午线轮胎项目流量,同时又克服了原
              不会增加额外成本。现公司从技术、投资、保障安全                           有 PSA 制氮系统瞬时流量大时压力波动较大、氮气
              稳定生产、综合经济指标及产品质量提高等多方面因                           纯度降低的弊病。硫化使用端氮气压力采用双路气动
              素考虑,决定采用液氮供应,并将液氮供应设备替代                           调节阀自动控制调节,一用一备,压力精度偏差控制
              现有的 PSA 制氮供应设备。                                   ±0.02  MPa 内,压力稳定可靠,保证了硫化氮气使用
                 (3)液氮供应工艺流程如下,见图 2。                            压力恒定,提升了轮胎产品质量,提高了轮胎均匀性
                                                                和动平衡性,减少了废次品的产生。
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                                                                99.999%,纯度高,且稳定可靠。而原来的 500 Nm /h
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                                                                制氮系统采用 PSA 变压吸附法制取氮气,纯度不稳定,
                                                                主要受压缩空气质量、碳分子筛吸附剂性能、瞬时氮
                                                                气用量等因素影响,纯度波动较大,纯度不达标情况
                                                                时有发生,造成胶囊氧化、穿孔,降低了胶囊使用寿
               1—自增压汽化器 ; 2—液氮储槽 ; 3—汽化器 ; 4—调压稳压阀组
                          图 2 液氮供应工艺流程图                         命,更影响了轮胎产品质量。氮气纯度的提高,减少
                                                                了更换胶囊频率,提高了胶囊使用寿命,降低了运行
                  液氮供应工艺流程 :液氮储槽内的液氮经自增压                        成本,且压力恒定,为生产高品质轮胎奠定了坚实的
              汽化器汽化增压至 3.2  MPa 并稳压,液氮储槽内的液                     基础。
              氮再进入汽化器汽化产出 3.2  MPa 氮气,3.2  MPa 氮                   (5)降低了维修费用,减少了对生产的影响。原
              气经调压、稳压阀组达到使用压力后送至各硫化用气                           有 PSA 制氮系统管道切换阀密封垫、增压机活塞密封
              点。                                                环、曲轴等易损坏,维修成本高,且更换需停运制氮
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                 (4)液氮供应设备主要由 2 台有效容积 50  m 的                   系统,不能保证氮气供应,严重影响生产。
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              液氮贮槽、2 台汽化量 300  Nm /h 自增压汽化器、2                      (6)降低了运行成本。经运行测算 :制氮系统制氮
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              台汽化量 2 500 Nm /h 汽化器等组成,为一用一备方                    运行成本为 0.66 元 /Nm ,液氮运行成本为 0.52 元 /Nm ,
              式,并联安装,可独立或并联使用,可满足项目一期、                          按改造前平均用气量为 400  Nm /h 计算,一年用气量
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              2017     第   43 卷                                                                      ·57·
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