Page 127 - 《橡塑技术与装备》2017年9期(5月橡胶)
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产品与设计 张连才·轮胎硫化氮气供应设备节能更新改造
设备提供氮气,总投资 200 万元 ;一种是采购液氮供 二期、三期使用。该设备配有一套调压稳压系统、一
应设备,由专业气体公司提供液氮,液氮通过汽化后 套 PLC 控制系统、一套全方位视频监控系统,一套液
提供氮气,液氮设备采购价格为 175 万。这两种方式 位远传系统,该套液氮供应系统为全自动控制、无人
均能满足轮胎充氮硫化工艺要求。 值守。
(2)公司通过对采购制氮系统设备和液氮供应设
备进行对比分析,认为 : PSA 吸附制氮纯度受氮气用 3 改造后效果
量影响较大,不适应峰值流量冲击 ;氮气质量不稳定 ; (1) 该 项目 于 2016 年 4 月 完 成安 装、 验 收。
设备维护保养费用高 ;后续成本高 ;无备用设备,出 2016 年 5 月顺利完成原制氮系统和现液氮供气系统的
现问题会影响生产 ;开机时间长,开机要 4 h 后才能 无缝切换,液氮供气各项指标稳定受控,压力精度控
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产出满足生产需要的氮气。而液氮由专业气体公司生 制在 ±0.02 MPa 内。原 500 Nm /h 制氮系统及氮气增
产,氮气供应纯度高,纯度达 99.999%,且质量稳定; 压机停运,作为应急备用。与制氮配套的空压机转换
液氮供应即开即用,运行稳定可靠,用量可调,可大 为供应生产用压缩空气,二期项目不再新增空压机,
可小 ;压力稳定,可按使用端调节压力大小 ;流量稳 节约了投资成本。
定,适应峰值流量冲击 ;液氮供应设备均为一用一备, (2)原 PSA 制氮系统中的增压机噪音大,吸附塔
影响生产的可能性很小。通过市场调查、测算,液氮 A、B 切换过程的噪音大,现采用液氮供气后减少了
综合单价低于 PSA 制氮的综合单价,且随着公司技改 现场噪音、改善了工作环境。
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工程项目的逐步推进,生产规模逐步扩大, PSA 制氮 (3)该项目汽化能力为 2 500 Nm /h,既可以满
方式对氮气需求的调整在产能与运行成本上会有一定 足一期全钢载重子午线轮胎项目流量,又能满足二
限制,而液氮供应方式对氮气的需求调整较为方便, 期全钢载重子午线轮胎项目流量,同时又克服了原
不会增加额外成本。现公司从技术、投资、保障安全 有 PSA 制氮系统瞬时流量大时压力波动较大、氮气
稳定生产、综合经济指标及产品质量提高等多方面因 纯度降低的弊病。硫化使用端氮气压力采用双路气动
素考虑,决定采用液氮供应,并将液氮供应设备替代 调节阀自动控制调节,一用一备,压力精度偏差控制
现有的 PSA 制氮供应设备。 ±0.02 MPa 内,压力稳定可靠,保证了硫化氮气使用
(3)液氮供应工艺流程如下,见图 2。 压力恒定,提升了轮胎产品质量,提高了轮胎均匀性
和动平衡性,减少了废次品的产生。
(4) 液氮由液氮生产厂家经低温分离,纯度达
99.999%,纯度高,且稳定可靠。而原来的 500 Nm /h
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制氮系统采用 PSA 变压吸附法制取氮气,纯度不稳定,
主要受压缩空气质量、碳分子筛吸附剂性能、瞬时氮
气用量等因素影响,纯度波动较大,纯度不达标情况
时有发生,造成胶囊氧化、穿孔,降低了胶囊使用寿
1—自增压汽化器 ; 2—液氮储槽 ; 3—汽化器 ; 4—调压稳压阀组
图 2 液氮供应工艺流程图 命,更影响了轮胎产品质量。氮气纯度的提高,减少
了更换胶囊频率,提高了胶囊使用寿命,降低了运行
液氮供应工艺流程 :液氮储槽内的液氮经自增压 成本,且压力恒定,为生产高品质轮胎奠定了坚实的
汽化器汽化增压至 3.2 MPa 并稳压,液氮储槽内的液 基础。
氮再进入汽化器汽化产出 3.2 MPa 氮气,3.2 MPa 氮 (5)降低了维修费用,减少了对生产的影响。原
气经调压、稳压阀组达到使用压力后送至各硫化用气 有 PSA 制氮系统管道切换阀密封垫、增压机活塞密封
点。 环、曲轴等易损坏,维修成本高,且更换需停运制氮
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(4)液氮供应设备主要由 2 台有效容积 50 m 的 系统,不能保证氮气供应,严重影响生产。
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液氮贮槽、2 台汽化量 300 Nm /h 自增压汽化器、2 (6)降低了运行成本。经运行测算 :制氮系统制氮
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台汽化量 2 500 Nm /h 汽化器等组成,为一用一备方 运行成本为 0.66 元 /Nm ,液氮运行成本为 0.52 元 /Nm ,
式,并联安装,可独立或并联使用,可满足项目一期、 按改造前平均用气量为 400 Nm /h 计算,一年用气量
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年
2017 第 43 卷 ·57·