Page 118 - 《橡塑技术与装备》2017年9期(5月橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (Rubber)


           旋钮开关及点动脚踏开关,让员工操作更方便,更安                           将操作箱顺时针旋转 90°(如图 5 所示),使员工能够
           全。点动操作需先将操作箱上的 “ 手动 / 自动 ” 旋钮                     目视操作按钮防止误操作,消除凭借经验作业的现状,
           掷于 “ 手动 ” 位,掷动点动旋钮或脚踩脚踏开关方可                       便于员工在 1# 卷取工位递头作业,降低作业风险。
           运行,停止旋转后,需再次点动方可继续旋转 180°,                        2.4 电剪刀裁切位置改变
           基于此我们又在设备上增加了点动状态报警装置(报                               原电剪刀裁切钢丝零带束设计位置处于储料架
           警灯)提示、警示员工是否处于点动卷取,有效降低                           处,经卷取工位供料导开方式改造后将电剪刀裁切位
           了卷入带来的风险。                                         置移至卷取工位上方,员工不需在储料架裁切后走动
                                                             牵引至 2# 卷取工位,减少了员工多余走动浪费(每次
                                                             换料减少步行 3 m)(如图 5 所示)。
                                                             2.5 卷取操作步骤优化
                                                                 原卷取递头操作流程为 :电剪刀裁切、存放电剪
                                                             刀、拽料、搭放物料、生产线联动、人工牵引、钢丝
                                                             零带束递头、卷取,共计 8 步需耗时 38  s 完成整个作
                                                             业流程,经卷取工位供料导开方式改造及作业分解工
                                                             具运用优化操作步骤后,现操作步骤为 :电剪刀裁切、
                         图 6 PLC 编程梯形图                       存放电剪刀、拽料、点动、钢丝零带束递头、卷取,
                                                             共计 6 步完成,减少了原操作中的人工牵引及搭放物
           2.3 卷取主控操作箱移位
                                                             料两步,缩短换料时间 21 s,提高了员工的有效工时(如
               根据现场实际作业情况,结合人机工效学原则,
                                                             图 7 所示)。






























                              1—电剪刀裁切 ; 2—存放电剪刀 ; 3—拽料 ; 4—点动 ; 5—钢丝零带束递头 ; 6—卷取
                                                  图 7 改造后操作流程

           3 结束语                                             消除、替代原设计带来的缺陷风险,改善运行后我们进
           3.1 安全收益                                          行二次作业条件危险性评价及 BBS 观察,从原三级风
               达到《机械加工设备一般安全要求  GB  12266—                   险降低至 L(1)×E(6)×C(1)=D(6)( 一级可控风险)。
           90》、《企业职工伤亡事故分类  GB6441—86》技术规                    3.2 效率收益
           范,提升卷取作业的安全操作系数及设备自动化程度,                              改进后减少操作时间每卷 21  s× 每班 34 卷( 指

                                                                                                        9
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