Page 120 - 《橡塑技术与装备》2017年9期(5月橡胶)
P. 120
橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (Rubber)
轮胎硫化机上下模温差产生的原因及
对策
Reasons and countermeasures for tire curing press mold
temperature difference
李永文
( 东营科技职业学院,山东 东营 266033)
摘要 : 通过探讨氮气硫化过程中冷凝水导致硫化机上下模具温差的问题,提出了如何解决冷凝水的排放,并设计合理的硫化
机中心机构缸盖,对提高轮胎质量具有现实意义。
关键词 : 氮气硫化 ;硫化机 ;硫化模具 ;中心机构 ;缸盖 ;喷口 ;冷凝水
中图分类号 : TQ330.47 文章编号 : 1009-797X(2017)09-0050-03
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2017.09.012
目前各轮胎厂,半钢胎和全钢胎硫化都有采用氮 1.2 冷凝水产生原因
气硫化方式的趋势。与传统的过热水硫化相比较,氮 硫化机胶囊内部冷凝水的产生主要有以下几个方
气硫化能节省大量的蒸汽用量和动力能源消耗,同时 面:
减少正硫化时间,提高硫化效率。对轮胎厂提高生产 (1)高温蒸汽经过长距离的管道输送,与外界热
效率、节能降耗具有重大意义。 交换产生冷凝水,通蒸汽时,带入胶囊。
近些年来,国内轮胎公司纷纷上马氮气硫化。从 (2)硫化时,轮胎加热段通入的高温蒸汽与胶囊、
业内一些厂家的使用情况来看,氮气硫化推广前期, 中心机构夹盘组件等发生热交换产生冷凝水。
有些厂家对氮气硫化的相关技术细节关注不够,没有 (3)机械式硫化机普遍采用动力水驱动中心水缸
达到使用氮气硫化应有的效果。还有厂家由于使用氮 的方式,因此,还存在中心水缸密封不好,动力水泄
气硫化经验不足,有过轮胎召回的经验教训。 漏到胶囊内部的可能。
氮气硫化能否顺利实施,达到节省能源和提高硫
化效率目的,在尽量避免机械设备及管道氮气泄漏的 2 冷凝水对轮胎质量的影响
前提下,关键在于控制好硫化过程中冷凝水的排放, 氮气硫化,胶囊下部存在冷凝水是不可避免的。
减少轮胎硫化时上下模具温差。 据目前所使用的技术,尚不可能将冷凝水全部排放干
净。由于在模具内胶囊的最低部位对应的是轮胎最薄
1 产生的原因 部位胎侧位置,因此,少量的冷凝水对生产效率和轮
1.1 上下模温差产生原因 胎品质影响不大。但如果工艺步骤安排不合理、设备
氮气硫化时,导致轮胎上下模具温差主要有两方 管理不到位,则硫化时下模可能存在大量的冷凝水。
面:①硫化胶囊的下部集聚部分冷凝水 ;②轮胎硫化 如果冷凝水的存量高过轮胎下部胎肩和钢圈部位,就
蒸汽加热步骤完成后,充入氮气保压时,胶囊内蒸汽 会造成轮胎欠硫,轮胎存在脱层、起泡的风险。如果
不能全部排空,充入的高压氮气将部分存留的蒸汽分
作者简介 :李永文,男,1998 年毕业于青岛化工学院高分
开,产生隔热压缩的物理效应。如果硫化过程温度控
子材料加工机械专业,2009 年取得山东理工大学机械电子工程
制不好,上下模温差非常明显。 专业硕士学位,主要从事教学工作。
收稿日期 :2016-12-27
9
·50· 第 43 卷 第 期