Page 34 - 《橡塑技术与装备》2019年16期(8月下半月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (PLASTICS)
回阀相比该新型止回阀结构在止逆环和螺杆头之间增 问题 :工艺过程极不稳定,熔料余量偏差带宽达
加了一个可以在螺杆中心线方向自由活动的先导环。 11.54 mm(见图 12)。
图 12 熔料余量偏差统计
图 10 螺杆头四件套 2.5 验证过程
(1)验证措施 1 :更改塑化后松退从 1.9 mm 增
塑化过程刚刚结束的时候,先导环处于前端位置
加到 3.9 mm。
和螺杆头互相接触,止逆环也处于前端位置,但是和
结果 :工艺过程趋于稳定,熔料余量偏差带宽 0.24
先导环之间具有一定的间隙以满足塑料熔体在塑化过
mm, 但是产品表面出现气纹(见图 13)。
程中通过此间隙不断向料筒前端流动。和传统的三件
套止回阀一样,在塑化完成后如果螺杆松退量很小甚
至没有后松退,就意味着没有卸除熔体内部的压力。
此时先导环前端也就是料筒前端的熔体压力和止逆环
前端靠近先导环一侧基本一致,但小于止逆环后端靠
近压力环一侧的熔体压力。塑化完成后止逆环会在此
压力差的作用下继续向前移动直到和先导环一起作为
一个整体和螺杆头紧贴,这样就切断了料筒前端的熔
体和止逆环后端的熔体通道,从而形成了第一道密封。
注射刚开始时,由于止逆环后端靠近压力环一侧的熔
体压力依然大于先导环前端,处在螺杆头位置的先导
环和止逆环同样会随着螺杆一起往前移动一定的位置,
图 13 透明 AS 产品表面气纹
但是随着注射过程的进行,先导环前端也就是料筒前
端的熔体压力会迅速上升并最终达到然后超过止逆环 (2)验证措施 2 :更换螺杆头四件套,同时恢复
后端的熔体压力,止逆环和先导环停止和螺杆一起向 塑化后松退至初始设定 1.9 mm。
前移动,压力环迅速和止逆环相遇从而形成第二道密 结果 :产品表面气纹消失,同时工艺过程稳定,
封。这样就解决了上面的第二个问题,即为了解决气 熔料余量偏差带宽 0.18 mm。
纹不得不采用很少量后松退的情况下而导致成型过程 (3)验证结果比较见图 14 ;且后续跟踪连续 2 个
的不稳定。 月运行良好。
2.4 方案验证
设备 :德马格 Sysytec 280-1450C,螺杆直径 60 3 低压注塑或注射压缩成型技术
mm,标准三件套止回阀机构 ;机器编号 15120135。 3.1 问题的产生
材料 :透明 AS。 光学塑料制品注塑生产所遇到的第四个问题是产
关键参数 :塑化后松退 1.9 mm (见图 11)。 品内部应力(见图 15)。
内部应力的产生主要在于成型过程中模腔内部各
个位置的熔体压力不一致,压力沿着熔体流动方向逐
步降低 ;而压力的不一致导致熔体收缩的不一致,从
而产生应力。
图 11 塑化后松退(螺杆回退预塑后) 3.2 技术方案
为了降低熔体内部应力,一方面我们可以尽量采
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