Page 55 - 《橡塑技术与装备》2018年4期(2月下半月橡胶)
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设备管理与维护                                            王超群·SA250W-T 型螺杆空压机润滑油相关事故剖析


                                                                  动,于 11 月 3 日,机头抱死停机。立即采集油样进行
                                                                  检测,发现 3# 空压机润滑油中含有大量水分,取样的
                                                                  瓶中已经出现了油水分离,说明润滑油已经严重乳化
                                                                  变质。
                                                                  3.2 事故分析
                                                                      SA250W-T 型螺杆空压机润滑油乳化会使螺杆、
                                                                  轴承表面无法形成起润滑作用的油膜,造成螺杆、轴
                            图 1 油气筒内壁结垢图片
                                                                  承磨损损坏,带来空压机排气效率降低、打风时间延
                右),漆膜倾向指数 19.6(新油 2.2 左右)。根据油品
                                                                  长。润滑油乳化还能造成螺杆空压机机头抱死、电机
                GB11120—2011  L-TSA46 A 级检验标准,从检测数                烧坏等事故发生。以上设备事故的发生很可能是维护
                据可以看出,取样油品运动黏度超标(标准 41.4~50.6
                                                                  保养不到位,设备长时间带病运行造成的结果。
                   .
                                                        .
                   2
                     -1
                                                          -1
                mm s ),酸度严重超标(标准≤ 0.2  mgKOH g ),
                                                                      为了分析事故原因,首先要了解螺杆空压机的工
                防锈性能下降,漆膜指数增加,用油中含有极性不溶                           作原理,如图 2 所示。其工作过程可分为吸气过程、
                物颗粒。                                              封闭及输送过程、压缩过程及喷油过程、排气过程 4
                    “ 复盛 ” 新油和取样油对比表明,取样油抗氧化
                                                                  个阶段。外部空气经空气滤清器、进气止回阀吸入压
                剂迅速消耗,并产生大量酸性物质,图片显示的黑色
                                                                  缩机机体内 ;同时,由于压差的作用,润滑油经油过
                胶质物为空压机油严重劣化生成的氧化产物。换油时,
                                                                  滤器被吸入压缩机机体,用来冷却、润滑和密封,此时,
                没有对系统进行清洗,造成空压机油路系统内至少残
                                                                  空气和润滑油被压缩成混合气体喷入油气桶内,冲击
                留 10  kg 以上原 “ 复盛 ” 空压机油,两种油品的混用,                 油气筒内壁和折流板后,进行第一次油气分离,99﹪
                不同性能的添加剂发生反应造成油品早期失效。                             的润滑油会形成油滴与空气分离。接着,含油的压缩
                2.3 解决措施                                          空气通过油细分离器进行第二次精细分离,经过两次
                    SA250W-T 型螺杆空压机是全封闭喷油空压机,
                                                                  分离后的纯净压缩空气进入冷却器后被输送到压缩空
                排气温度高达 90℃,要求润滑油可以长期在高温环境                         气系统   [1] 。
                下工作,对润滑油的抗氧化性能要求也非常高,因此,                              螺杆润滑油发生乳化的三个必要条件 :一是水和
                要求使用原厂提供的专用螺杆空压机超级冷却液。
                                                                  油两种不溶液体混合 ;二是存在胶泥、酸皂等加速乳
                    找出空压机事故原因后,采取如下措施 :
                                                                  化的物质 ;三是具备强力压缩、不断聚集和分离、快
                   (1)换油要在空压机停机不久,油温较高情况下                         速循环的能量。其中,水分和快速压缩循环是润滑油
                打开泄油阀,将油路、冷却器、油气筒内废油排尽。
                                                                  产生乳化的主要原因,其中,空压机润滑油快速压缩
                   (2)使用专用油污清洗剂对油路系统各部位浸泡
                                                                  循环是正常工作状态,看来,水分是造成空压机润滑
                4  h,再使用搅拌器进行循环清洗,去除油路各部位油                        油乳化的最根本和最直接原因。
                垢及残留废油,最后使用高压水冲洗干净。                                   外界冷却循环水进入油冷却器和后冷却器,若管
                   (3)检查更换油细分离器、油滤、空气滤芯。
                                                                  路破裂,油气和水直接混合会造成空压机立即停机,
                   (4) 试 运行 6~8  h, 将 油排 除, 同 时 拆下 油 滤、           此原因可以排除。只有压缩空气产生的冷凝水对润滑
                油细分离器清洗,再加注 “ 复盛 ” 空压机专用润滑油,                      油造成乳化这一可能性。
                设备可投入正常运行。
                                                                  3.2.1 油气分离、排气系统分析
                                                                      该系统流程图如图 3 主要由油气分离器、压力维
                3 润滑油乳化事故                                         持阀、安全阀、后冷却器、水分离器和压缩空气管路
                3.1 事故描述                                          组成。压力维持阀主要有三个作用 :一是在油气分离
                    2014 年 9~10 月底的一段时间,通过检查润滑换                   器内形成油循环最小压力 ;二是当空压机停机时,该
                油记录,发现 3# 空压机润滑油没有达到使用寿命,只
                                                                  阀立即关闭,防止压缩空气返回油箱 ;三是配合温控
                运行了 2 050 h,油位表就模糊不清,初步判断可能是                      阀的动作,使油箱温度迅速达到规定工作温度。压力
                外因造成的润滑油出现问题。同时,3# 空压机剧烈振                         维持阀打开压力设置为 0.4  MPa,油气分离器中压力


                2018     第   44 卷                                                                      ·33·
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