Page 60 - 《橡塑技术与装备》2018年4期(2月下半月橡胶)
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橡塑技术与装备(塑料)                             CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (PLASTICS)

                                                               胎面复合件受力一样的情况下,传递环给出一个到位
                                                               信号,确保复合件物料保持较好的椭圆度。












                       图 3 垫胶供料架自动裁切装置

             在生产效率上造成很大影响而且每条裁断的帘布长度
             不一,将对成品质量造成影响。通过在两条输送带之
             间设计一套自动裁刀装置及裁切控制程序,实现自动
             定长、裁切、输送功能,每条帘布贴合时间将近节省
                                                                             图 6 胎面环气缸控制
             约 5 s。改进前后的对比图如下。



















                            图 4 帘布手动裁切
                                                                             图 7 胎面环伺服控制
                                                               2.2 纠偏装置
                                                                   改造前物料的纠偏装置选用 BST,左右两边传感
                                                               器需要根据物料的宽窄人工手动调整,一旦换规格需
                                                               要重新调整传感器位置,如果同一批物料存在宽窄不
                                                               一较大的情况,纠偏装置无法精确纠正导致物料输送
                                                               偏,员工使用完物料后整个轮胎的左右重量存在差异,
                                                               影响轮胎的动平衡均匀性。
                                                                   使用银川贝尔利纠偏装置恰好解决了传感器调整
                          图 5 帘布自动裁切装置
                                                               问题,两边反射式传感器采用实时纠正,根据物料宽
             2 品质提升                                            窄不一两侧传感器移动相应距离,确保物料输送对中
             2.1 胎面环力矩控制方式                                     精度,提升轮胎动平衡均匀性。
                 原先的胎面环扩张及收缩动作由气缸控制,由于                         2.3 胎体后压车伺服系统设计
             夹持的压力的不确定性容易导致夹持胎面复合件变形                               改造前胎体后压车主要是变频控制,换速的位置
             或者脱落,降低轮胎椭圆度合格率。为了提升轮胎的                           靠接近开关检测,速度选择高速、中速及低速,主要
             动平衡均匀性,对传递环机械结构及电气系统的升级                           缺点是位置控制精度不高,检测开关损害率较高,达
             改造,其原理是均匀分布在环上的 8 只伺服电机夹持                         不到多段速度的选择要求,辊压控制无法满足不同规

                                                                                                         4
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