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橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (RUBBER)

                                                               除锐角减小阻滞加强导向。通过这些措施,我们减少
                                                               穿轴时转子轴与转子体的剐蹭造成的表面研伤,提高
                                                               了转子结合面的密封性。











                                                                      图 7 转子体架子口改进前后对比示意图

                                                               3.6 转子体内孔密封段的粗糙度
                                                                   通过在金工车间珩磨机处观察,并与操作者交流,
                                                               发现在转子体内孔珩磨工序有一些违反珩磨作业工艺
               1— 地基 ; 2— 原转子体穿轴工装 ; 3— 转子体 ; 4— 转子轴 ;
                                                               要求的操作,因此转子体内孔存在一些加工质量问题。
              5— 吊环螺钉 ; 6— 转子轴定位工装 ; 7— 垫板 ; 8— 基础钢板 ;
                          9— 过渡板 ; 10— 调整螺钉                        通过现场了解到珩磨机对操作员作业能力要求比
                   图 6 转子穿轴支架改进前后对比示意图                         较高,操作员前几年变动相对频繁,直到前年才固定

             3.5 修改转子体转子轴台阶倒角                                  下来,且由于操作者缺乏技能培训,珩磨作业工艺规
                 分析转子结合面漏水数据,我们得知传动端漏水                         程不详细,一些正确的作业方式方法在交接时没有传
             几率比冷却端漏水几率大。经过分析得知转子体内孔                           授下来。一方面,操作员片面追求加工效率,有时直
             和转子轴外径有多处台阶。穿轴时,转子轴冷却端先                           接使用 150 目的珩磨片,通过加大珩磨头涨量,提高
             与转子体传动端接触,转子轴定中心比较困难,与转                           珩磨头的旋转速度,将珩磨预留量直接珩磨到设计尺
             子体内孔出现碰撞造成研伤。穿轴后,转子轴冷却端                           寸,并没有使用目数 300 的珩磨片进行精磨。另一方
             露出转子体,而转子体内孔的研伤出现在密封段。这                           面,因加大了珩磨头涨量,珩磨片上的一些细小颗粒
             就是为什么传动端漏水现象相对较多的原因。                              更容易脱落,导致转子体内孔表面出现划痕。
                                                                   按理论值,使用 150 目的珩磨片,粗糙度在 Ra0.8~1.6
                 转子体的架子口在穿轴前主要用于转子体工件装
             夹,在穿轴当中,则用来将转子体限位,防止转子体                           范围内,目数 300 的珩磨片,粗糙度在 Ra0.4~0.8 范围内。
             倾倒,在穿轴后则需要加工去除。考虑到转子体架子                           我们查阅了转子体穿轴前的精加工图纸,发现转子密
             口壁厚比本体壁厚薄,出炉后遇冷收缩比本体要快,                           封段粗糙度要求大部分型号仅为 Ra1.6,部分型号甚
             因此转子体加工工艺是将架子口处直径 D 1 加工比转子                       至只有 Ra3.2。珩磨工序检验员通过粗糙度量块对比
             体内孔直径 D 大 1  mm 左右,在架子口端面加工 30°                   发现珩磨后的内孔粗糙度,认可加工达到了图纸设计
             倒角起导向作用,便于转子轴顺利装入转子体。                             要求,因此予以放行。从后续过盈配合对转子结合面
                                                               密封性的影响中,我们得知包容件及被包容件结合面
                 如图 7(a) 所示,但组装中发现转子体架子口 D 1
             较 D 放大量小,端面倒角小,而且转子轴在进入转子                         粗糙度高,转子体与转子轴的压平深度就大,相应地,
             体前两者中心比较难以对正,另外转子轴外径和转子                           两者的实际有效过盈量就小。这种情况下加工的转子
             体内径台阶多,因此造成转子轴下落过程中多次出现                           体,穿轴后更容易漏水。
             阻滞碰撞,因此在转子轴多处台阶与转子体多处台阶                               考虑到这些因素,我们及时组织相关人员开会,
             出现碰撞刮伤,损伤转子体传动端结合面。                               一是强调工艺纪律,对相关人员开展技能培训,使之
                 考虑到这种情况,如图 7(b) 所示,我们修改转子                     熟悉珩磨机操作要求及粗糙度检验要求,明确转子体
             体架子口倒角,设计成一处大倒角,D 2 比转子体直径                        内孔珩磨作为关键工序需要重点监控。二是我们全
             D 大接近 30  mm,倒角长度约 130  mm,该倒角的导                  面盘查图纸修改粗糙度等级,提高转子体内孔密封
             向作用比改进前更明显,减少了转子体内径止口,同                           段的粗糙度等级至 Ra0.4。三是要求采购部与珩磨片
             时在转子轴冷却端一些轴肩位置同样设计倒斜角,去                           厂家沟通,采购了一批精度等级更高的珩磨片,目数

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