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车用制品技术与应用 卜亚平 等·GK 型密炼机穿轴式转子结合面密封性的分析
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现设计基础上过盈量增加 0.05 mm ;在部分型号上修 后环槽的截面积小约 4 mm ,且 O 型密封圈由圆形被
改转子体木模图,在现设计基础上两端密封段长度各 挤压成三角形,因此 O 型密封圈在改进前受到的压缩
增加 20~30 mm。试验前期采用一对转子一根正常过 变形更严重,且轴套受到 O 型密封圈的反作用力,可
盈量,一根加大过盈量,便于比较。试验后期则两根 以分解为径向和轴向两方向,容易造成轴套变形、外
全部加大过盈量。通过试验,我们收集了两组数据, 退。转子炼胶中,轴套受从密炼室内泄漏胶料的扭矩
一组是正常过盈量下转子漏水情况,一组是加大过盈 和挤压会出现磨损,变形等,O 型密封圈容易受轴套
量情况下转子漏水情况。试验数据表明,转子增加过 的影响,造成 O 型密封圈更易老化失效,密封效果差。
盈量,确实能有效提高结合面密封性,进一步降低结 如图 13(b) 所示,改进后的 O 型密封圈径向分力
合面漏水现象。 由转子体承受,轴向分力则由轴套承受。且因为环形
但技术部门对调整过盈量持谨慎态度。因为设计 槽轴向尺寸比径向尺寸大约 3 mm,比 O 型密封圈直
人员组织人员复验了转子体与转子轴的理论过盈量, 径大约 1.2 mm,O 型密封圈由圆形被挤压成椭圆形,
发现理论过盈量与现行各型号采用的过盈量仅大了 0.2 变形小,因此轴套受到的反作用力较小,O 型密封圈
mm 左右,担心进一步加大过盈量,因转子体材料成 不受轴套的影响,转子炼胶过程中不容易外退,密封
分波动引起转子体胀裂等潜在风险也会相应增大。 效果较改进前好。
另一方面,转子体原机加工工艺中考虑到转子中
间水道段不能珩磨,容易损伤珩磨头等因素,因此该
段设计的过盈量比两端密封段的过盈量小 0.25 mm。
后来我们不断开展试验,调整机加工工艺,要求操作
员在珩磨作业中时刻关注珩磨头的轴向位移量。我们
将中间水道段的过盈量调整到仅比两端密封段过盈量
小 0.05~0.1 mm,进一步提高转子体与转子轴两者整
体的结合压力,提高转子能传递的扭矩,减少转子炼 1— 转子体 ; 2—O 型封圈 ; 3— 轴套 ; 4— 定位销 ; 5— 转子轴
胶时结合面漏水的发生几率。 图 13 O 型密封圈安装位置改进前后示意图
5.3 转子定位销 但改进后的环形槽也存在一些不足之处,一是在
考虑到客户的炼胶工艺在不断调整改进,胶料硬 转子体结合面处加工环形槽,相应地减小了结合长度;
度越来越硬,转子的工况条件较十年前更恶劣,因此 二是如果转子体环槽部位如果存在铸造缺陷,不便于
一方面调整了转子定位销直径尺寸,新定位销较原来 处置。
的的直径尺寸加大 12 mm,提高定位销抗剪切变形能
力 ;另一方面也对转子与定位销的配合进行了调整, 6 改进效果
不断开展试验,提高转子体销孔表面粗糙度和定位销 通过更换珩磨片、规范珩磨作业、提高转子体内
外表面粗糙度。分别试验了镗床及钻床加工,镗、钻、 孔粗糙度、加大转子过盈量、修改转子体架子口工艺、
铰孔工艺以及销轴精车、外圆磨工艺,两者从过渡配 使用新的穿轴工装等措施后,穿轴式转子结合面的密
合,调整到零间隙,最终调整至小过盈配合甚至更大 封性已经大为改观,达到了预期效果,减少了转子漏
更合适的过盈量。 水现象,减少了质量隐患,投诉及维修也随之减少,
5.4 O 型密封圈安装槽更改 客户满意度相应提高。后续改进主要是加强质量控制
O 型密封圈是穿轴式转子结合面防止漏水的最后 和工艺优化,同时从加大转子体过盈量和增加转子体
一道防护措施,O 型密封圈安装在穿轴式转子结合面 结合长度两方面继续开展试验。
的根部,由轴套压紧。 另一方面,我们考虑到增加转子体结合长度,需
如图 13(a) 所示,改进前,轴套加工倒角,O 型 要修改转子木模,同时还需要考虑转子冷却效果,为
密封圈安装在倒角下方。改进后,转子体加工环槽, 避免因此影响产品炼胶工艺和胶料质量,再者增加转
O 型密封圈安装在环槽内。 子过盈量,可能导致转子体裂纹,造成转子棱部表面
通过计算相关尺寸,改进前倒角截面积要比改进 漏水。因此,我们也会循序渐进地调整相关参数,开
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2019 第 45 卷 ·41·