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橡塑技术与装备(橡胶)                                CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (Rubber)





                 自动垫胶供料架在 TST-LCZ-55 型

                                    两鼓成型机上的应用



                                             方亮 , 王小燕 , 易芳 , 宋方甲
                                     ( 杭州朝阳橡胶有限公司,浙江  杭州  310018)


                   摘要 : 针对 TST-LCZ-55 型两鼓成型机垫胶供料架结构的不足,改造成自动垫胶供料架,解决了原供料架在垫胶贴合时出
                现的垫胶拉伸不均匀、贴合偏歪、垫胶长度偏短等问题,实现了垫胶的自动定长、自动裁切、自动贴合,提高了劳动效率和产品
                质量,提升了设备自动化水平。
                   关键词 : 成型机 ;供料架 ;垫胶 ;自动化
                   中图分类号 : TQ330.46                               文章编号 : 1009-797X(2018)01-0042-03
                   文献标识码 : B                                      DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2018.01.008




               我公司现有的 TST-LCZ-55 型两鼓成型机(以                       (1)垫胶是在半制品工序中就已经裁切成所需的
           下简称两鼓成型机),设计之初具有结构简单、生产规                          长度,放在百叶车上待使用。随着时间的推移,垫胶
           格范围大的特点。但是随着全钢子午线轮胎生产工艺                           长度会有不同程度的减小,在贴合时需要操作工将垫
           要求的不断提高,现有的设备自动化水平已经不能满                           胶手动拉伸到工艺所需要的长度,这样就会造成垫胶
           足高精度的全钢子午线轮胎生产工艺要求。现有的垫                           拉伸不均匀,影响轮胎动平衡、均匀性,对胎体成型
           胶供料架在垫胶贴合时易造成垫胶拉伸不均匀、垫胶                           质量有影响,不符合工艺要求。
           贴合偏歪,影响轮胎动平衡和均匀性,不符合工艺要                              (2)供料时由于供料架上部分全部向前移动,产
           求。为了提高设备对工艺的符合性,我们对垫胶供料                           生巨大冲力使整个供料架不稳定,从而易使垫胶贴合
           架进行改造。                                            时偏歪。
                                                                (3)垫胶的贴合方式需要操作工将垫胶从百页
           1 改造前的结构                                          车上取下,放到垫胶供料架上,这样的贴合过程会
               改造前的垫胶供料结构如图 1 所示。                            消耗过多的时间,工作效率不高,降低了轮胎的产
                                                             量。
                                                                (4)垫胶贴合时需要操作工手动将输送模板前端
                                                             的压辊放下,贴合完成后手动将压辊抬起,这样的方
                                                             式增加了操作工的劳动强度,降低了生产效率。
                                                                (5)在整个垫胶贴合过程中,操作工需要手动将
                                                             垫胶放到输送模板上,手动推送垫胶、手动抬起和放
                           图 1 垫胶供料架
                                                             下压辊,需要操作工手动操作的部分太多,极大的增
               在贴合垫胶时,操作工采用是手动上料方式 :操                        加了安全隐患。
           作工将垫胶从百叶车上取下,放到垫胶供料架上,贴                               针对上述问题,经过分析和研究,发现根本原因
           合时操作工启动气缸伸出按钮,气缸前伸带动输送模                           是垫胶供料架设计不合理,使整个垫胶贴合过程显得
           板向前移动靠近胎体鼓,手动将垫胶推到胎体鼓上方,                          非常缓慢,对此我们对垫胶供料架进行改造。
           手动将输送模板前端压辊压下,将垫胶压在胎体鼓上,
           输送模板将垫胶输送到胎体鼓上,胎体鼓旋转一周,
                                                                作者简介 :方亮(1987-),男,工程师,硕士研究生,毕
           供料架后退,人工压实接头。
                                                             业于杭州电子科技大学,主要从事轮胎制造设备技术管理工作。
               此结构在使用过程中存在下述的问题 :                               收稿日期 :2017-07-24

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