Page 101 - 《橡塑技术与装备》2023年5期
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设备管理与维护                                                 孙明武 等·PCR 成型机尾座锁紧改造及效果分析


                                                                      改造前尾座锁紧装置如图 8。










                                                                             图 8 改造前尾座锁紧装置图
                                                                      改造后尾座锁紧装置如图 9 :







                                  图 7 插板

                3 技改系统方案具体说明
                    机械改造内容 :
                    设计出适应生产现场要求的半钢子午胎成型机尾
                                                                             图 9 改造后尾座锁紧装置图
                座锁紧装置。本方案共涉及使用的材料 , 铁板加工的
                底座一套,插板一件,DNC-40-45-PPV-A 气缸一
                                                                  4 实施后的效果
                个,磁性开关一个,M8 气缸固定螺栓四颗,M12 调                           (1)半钢子午胎品质提升 :有效的避免了尾座在
                整螺栓四颗。                                            扣圈和胶囊反包胎体时,因为胶囊反作用力,造成的
                   (1)新型尾座锁紧装置固定方式为焊接固定,将                         扣圈扣不到位,掉圈,空包,帘布脱层等一系列轮胎
                铁板加工的底座直接焊接在成型机底座上,通过焊接                           质量问题,提高了产品的合格率,提高了轮胎质量。
                取代了原先的螺栓固定方式,直接提升尾座锁紧装置                              (2)半钢子午胎成型机生产效率提升 :改造前尾
                的牢固性,彻底消除了因底座不牢固,带来的设备故
                                                                  座锁紧固定底座螺丝断故障大约单台每月 8 次,一次
                障。                                                维修时长 100  min,一个月故障停机 800  min ;尾座
                   (2)改变锁紧结构,用插板式锁紧代替原来的挂                         锁钩伸缩气缸底座故障单台每月大约 10 次,一次维
                钩式锁紧,插板有效的增大了接触面积,使受力更均                           修时长 30  min,一个月故障停机 300  min。单台设备
                匀,极大的减少了锁紧装置的磨损。插板动作所需要                           一个月故障时长 800+300=1  100  min,改造后设备故
                的气缸通过螺栓直接固定在新加工的底板上,通过气                           障彻底消除,每月单台设备增产 1  100/2.5=440 条,
                缸的上下动作,来实现插板的锁紧工作,改变了气缸                           按车间 24 台设备计算,每月增产约 440×24=10  560
                的受力方式,使气缸受力更均匀,动作更协调,替换                           条, 产 量 月 度 计 划按 360  000 条 计 算, 效 率 提 升 10
                了原先尾座挂钩气缸通过膨胀螺丝固定在地面上,因                           560/360 000=2.9%。
                固定不牢固,受力不均匀,导致气缸底座频繁脱出造                              (3)半钢子午胎成型机安全提升 :尾座锁紧装置
                成设备故障。改造后使设备故障彻底消除。
                                                                  发生故障时,维修人员进行维护保养时需进入设备里
                   (3)在保证原系统性能良好运行的前提下尽量将                         面进行维修,因维修空间受限,在出现突发状况时(例
                尾座锁紧装置所用设备备件的品牌型号统一化,这样                           如,尾座气缸排气排不干净,气缸内会有余气,人员
                保证了此尾座锁紧装置在使用过程中便于维护和管理。                          在处理故障时尾座存在移动的隐患),维修人员如果无
                此套锁紧装置现场设备改造实施容易,只需在设备自                           法及时避开,将会造成严重的工伤事故。通过改造后,
                带装置基础上加装底座及气缸和磁性开关检测,无需                           彻底消除了尾座锁紧装置存在的故障,避免了维修人
                破坏原设备结构。电气控制系统不需要进行改造,应                           员维修尾座锁紧故障时带来的安全隐患。
                用原来的 PLC 控制技术,管理员通过人机界面和触摸                           (4)半钢子午胎轮胎成本节约 :改造后故障彻底
                屏面板实现对每套装置的管理和操作。                                 消除每月单台设备增产 1  100/2.5=440 条,按车间 24


                      年
                2023     第   49 卷                                                                      ·47·
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