Page 111 - 《橡塑技术与装备》2021年5期(3月上半月 橡胶)
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测试与分析                                                  章远甲 等·子午线轮胎胎体稀线不良率的解决对策


                使用次数与稀线不良产品产生概率进行了单因素方差                               分 析结 果 中, 第三 行 的胶 囊 使 用次 数 的 显著 性
                分析,结果如图 12 和表 3 所示。                               0.027 < 0.05,说明是差异的。也就是说,胶囊使用
                                                                  次数废品的影响是显著的。
                                                                      结论 :是要因。


                                                                  6 制定对策
                                                                      针对 4 个要因,制定了不同的对策来解决问题,
                                                                  见表 4。


                                                                  7 对策实施

                   图 12 利用 spss 分析胶囊次数和不良品数的关系                    7.1 对策实施一 改进成型贴合灯标
                                                                      为确保员工工作的标准化,将物料贴合时增加辅
                 表 3 胶囊不同使用次数与稀线不良产品概率关系分析
                                                                  助灯标,标定物料位置,防止贴合偏差贴合拉伸问题,
                                 主体间效应检验
                因变量 :   稀线废品率                                     如图 13 和图 14 所示。改进以后员工工作标准化提升,
                    源    III 类平方和 自由度      均方      F    显著性
                 修正模型      43.202  a  3   14.401  2.298  0.024    废品率降低。
                   截距      222.197   1    222.197  35.459  0.000  7.2 对策实施二  通过增加比例调节阀改善卷
                 胶囊次数      43.202    3    14.401  2.298  0.027
                   误差      156.660   25    6.266                  曲压力不良
                   总计     1 220.000  29                               材料卷取时,辅助气压一般设定为(1 段 0.7 K G,
                修正后总计      199.862   28
                a. R 方 =0.0216(调整后 R 方 =0.027)                    2 段 1.8 KG),材料卷曲压力一般设定为(1 段 1.0 KG,

                                                       表 4 要因及解决对策
                序号          要因                          对策                               目标                地点
                                       加强标准化操作的培训,每天利用 “5 分钟教育 ” 强
                 1      标准作业的执行        化员工质量意识,严格按照标准进行接头,避免过大、               使员工实现工作标准化,降低次品率。            现场
                                                     过小的现象。
                                        在刺辊处增加刺辊止回装置,并延长储布时间,确
                 2  直裁帘布作业不连续停顿                                                   杜绝帘布拉伸和二次穿刺              现场
                                                    保帘布连续运动
                                        在卷曲工位增加张力分阶调节阀,随卷曲长度的变
                 3      卷曲压力不良                                               降低自重引起的变形导致的卷曲不良问题            现场
                                                    化增加卷曲张力
                 4      硫化胶囊压力          对硫化胶囊进行预膨胀处理,提高胶囊的舒展性                降低胶囊使用次数的变化引起的不良问题            现场

                                                                  2 段 2.5 KG)。材料卷取切换时,可以通过气压表进
                                                                  行辅助气压区分调节。通过实验,在胎侧材料卷取
                                                                  装置处增加重力补偿,可以有效减轻和改善材料因
                                                                  自重导致的变形严重现象,如图 15、图 16 和图 17
                                                                  所示。


                               图 13 灯标改造前












                                                                                图 15 设备增设备件
                              图 14 增加辅助灯标后

                2021     第   47 卷                                                                      ·55·
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