Page 110 - 《橡塑技术与装备》2021年5期(3月上半月 橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (RUBBER)

















                                                                   图 10 利用 spss 分析卷曲张力和不良率的关系

                                                                       表 2 产品稀线不良率与卷曲压力分析
                      图 8 员工操作不当产生质量问题
                                                                                主体间效应检验
                                                               因变量 :   稀线废品率
             所以对机器的停顿物料和稀线不良率的关系,利用                                源     III 类平方和   自由度     均方     F   显著性
                                                                修正模型      198.722 a   7    28.389  5.110  .011
             SPSS 分析软件进行单因素方差分析,结果如图 9 和表
                                                                  截距      382.722     1   382.722 68.890  .000
             1 所示。                                              卷曲张力       99.111     2    49.556  8.920  .006
                                                                轮胎型号       99.611     5    19.922  3.586  .041
                                                                  误差       55.556    10    5.556
                                                                  总计      637.000    18
                                                                修正后总计     254.278    17
                                                               a. R 方 = .782(调整后 R 方 = .629)
                                                                   分析结果中,第四行的卷曲张力显著性 0.006
                                                               <0.05,说明是有显著性差异的。也就是说,不同的
                                                               卷曲张力对产品不良率的影响是显著的。
                 图 9 利用 spss 分析机器停顿和不良率的关系                         结论 :是要因。

                      表 1 机器停顿和不良率关系分析                         5.4 末端原因四 :成型定型压力
                              主体间效应检验                              为 研究 成 型 定型 压 力与 废 品 的关 系, 定 型压 力
             因变量 :   稀线废品率                                     设定为不稳定随机压力进行生产,分析记录每周参数
                 源      III 类平方和 自由度     均方       F   显著性
               修正模型      983.500 a  6   163.917  10.067  .011  改进后不良品的数量,并绘制成散点图进行分析(图
                 截距      2 852.083  1  2 852.083 175.154  .000
             停顿时的物料       884.083   1   884.083  54.294  .001  11)。
                 周数       99.417    5   19.883  1.221  .416
                 误差       81.417    5   16.283
                 总计      3 917.000  12
              修正后总计      1 064.917  11
             a.R 方 =.924(调整后 R 方 =.832)
                 分析结果中,第三行的停顿物料的显著性 0.001

             <0.05 说明是有显著性差异的。也就是说,直裁停顿
             产出的物料对稀线缺陷废品的影响是显著的。
                 结论 :是要因。
             5.3 末端因素三 :卷曲压力不良
                                                                                图 11 散点图
                 卷曲变形卷曲过程中物料自重导致的局部尺寸波
             动。在小组调查中,卷曲张力主要分为 0.1 MPa、0.18                        结果显示废品的产生数量与成型压力无相关性。
             MPa、0.22  MPa(目前使用 0.1  MPa)。为了确定卷                    结论 :非要因。
             曲压力对产品稀线不良率有影响,收集数据后用 SPSS                        5.5 末端原因五 :硫化胶囊压力
             软件进行了单因素方差分析,结果如图 10 和表 2 所                           为了分析硫化胶囊交替后胶囊的使用次数的变化
             示。                                                对稀线废品数量的影响,利用 SPSS 软件对胶囊不同


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