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机械与模具                                               李恒·实现挤压造粒机组超低负荷连续运行的方法研究


                作维护挤压造粒机组),挤压造粒机组在 75% 负荷以                            新模板模孔数量为 : M= 新模板的总流通面积 ÷
                上(即 17.5  t/h)时,切粒情况最好,此时模板堵孔                     每个模孔的面积 =0.004 129÷(π0.001 32)≈778 个。
                率最低。因此,我们希望在更换新模板后,挤压造粒                               但由在于模板之前机头体流道的尺寸已固定,根
                机组负荷在 11.5 t/h 开车时,能达到原模板在 17.5 t/h               据以往的经验,模孔数太少,对于模板的换热、切粒
                时的切粒效果。要达到此效果,必须保证新、旧模板                           效果都会带来一定的影响,因此,在保证颗粒尺寸满
                每个模孔出料的质量流量相同,并依此为依据确定出                           足要求的基础上,根据以往的经验我们将模孔的孔径
                新模板模孔的数量及尺寸。具体计算分析如下 :                            从 Φ2.6 mm 调整为 Φ2.5 mm,重新计算得出 :
                    已知 :原模板的模孔直径 Φ2.6  mm,模孔数为 1                      新模板模孔数量为 : M=0.004  129÷(π0.001  252)
                184 个。                                            ≈841(个)。
                    原模板模孔的总流通面积 : S= 每个模孔面积 × 模
                                                 2
                               2
                孔总数 =π0.001 3 ×1 184=0.006 283 m ;
                    原模板所有模孔的质量流量 : m= 产量 ÷ 模孔总
                的流通面积 =17  500÷3  600÷0.006  283≈773.69  kg/s/
                 2
                m 。
                    在 11.5  t/h 的负荷下,要求新模板模孔的质量流
                量与原模板相同或相近,即新模板模孔的总流通面积                                   图 6 旧(左)新(右)模板实物照片
                为:
                                                                  3.3 新旧模板的使用情况对比分析
                    S= 产量 ÷ 所有模孔的质量流量 =11  500÷3  600÷
                                                                      2010 年 3 月 1 日,新模板安装投用,我们收集了
                                 2
                773.69≈0.004 129 m 。
                                                                  相关数据(见表 1),对其进行倒推计算论证 :
                                              表 1 新旧模板挤压造粒机组各运行数据对比
                                             .
                                                                                .
                                              -1
                                                                                      -1
                     日期       挤压造粒机组负荷 /(t h )    主电机功率 /kW     树脂牌号及熔融指数 /(g 10 min )    筒体温度 /℃   节流阀开度 /%
                 2009.12.4(旧)         13              2 784              T03  3.1            230         80
                 2009.12.5(旧)         13              2 790              T03  3.1            230         80
                 2009.12.6(旧)         13              2 801              T03  3.1            230         80
                 2010.3.3(新)          11.5            2 452              T03  3.1            230         80
                 2010.3.8(新)          11.5            2 465              T03  3.1            230         80
                 2010.3.9(新)          11.5            2 441              T03  3.1            230         80
                注 :日期在 2010 年 3 月 1 日前为原模板的运行数据,之后为新模板的运行数据。
                   为确保数据的准确,我们在更换模板前后,分别取了 3 组数据,求其平均数,再通过公式 :比能耗 E= 功率 P/ 产量 Q 计算两者的比能耗。
                   原模板的比能耗 =(2 784+2 790+2 801)/3÷13 000≈0.215 kW·h/kg
                   新模板的比能耗 =(2 452+2 465+2 441)/3÷11 500≈0.213 kW·h/kg
                   经计算对比,换新模板后,挤压造粒机组负荷降到 11.5 t/h 时,其比能耗与原模板的 13 t/h 的比能耗相近,说明两者工况相近,筒体内树
                脂充填情况也相似。
                    安装新模板后,首次启动挤压造粒机组,观察开                         表 2 数据比较可知,更换模板后,同样的条件下,模
                机过程中模板的排料情况 , 开机负荷同在 10  t/h 的情                   板的挤出压力升高了 0.6  MPa,达到了 6.1  MPa,这
                况下,通过观察我们发现 :新模板模孔出料的速度明                          个压力与旧模板在 16  t/h 时的压力相近,验证了更换
                显快于原模板,且模孔出来的条状树脂圆滑饱满,也                           模板后,筒体内的树脂压力得到了明显的提高,这都
                说明新模板的挤出压力要高于原模板 ;同时我们通过                          有助于保护螺杆及筒体。
                                                表 2 使用旧新模板板前压力对比情况
                                                            .
                                                                                .
                                                             -1
                                                                                      -1
                              时间        模板前压力 /MPa     产量 /(t h )  牌号及熔融指数(g 10 min )      换网器滤网目数
                          2010.2.1(旧)        5.4          13              T03  3.1            20 目
                          2010.2.2(旧)        5.5          13              T03  3.1            20 目
                          2010.1.17(旧)       6.0          16              T03  3.1            20 目
                          2010.3.18(新)       6.1          13              T03  3.0            20 目
                          2010.3.19(新)       6.1          13              T03  3.1            20 目
                    安装新模板后,当挤压造粒机组负荷为 11.5  t/h                   mm/s,同时筒体和螺杆运转平稳,噪声也处于正常的
                时,测得主减速器的振速为 1.2 mm/s,接近正常的 1.0                   状态。在 2012 年 4 月大修期间,我们全面检查了主

                      年
                2019     第   45 卷                                                                      ·45·
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