Page 60 - 2019-22
P. 60

橡塑技术与装备(塑料)                            CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (PLASTICS)

             杆的磨损,但如此大的一个机组,反复开停对其其它                           3.1 解决问题的方法
             机械部件也会造成一定程度的损坏。如主电机的每次                               为了解决由于装置低负运转给挤压造粒机组带来
             启动瞬间,其扭矩可达 20 000 N·m,所以每次启动对                     无法长期连续稳定运转及切粒成品率低等问题,经过
             电机滑动轴承的寿命影响是很大的 ;挤压造粒机组每                          大量的分析研究及类比验证,提出解决方案如下 :
             次启动时,为保证开机成功,切刀的风压和转速都比                               方案 1 :降低主减速器的输出轴转速,从而减缓
             平常要高,所以切粒刀每重新启动一次,就会磨耗 0.1                        螺杆输出树脂的速度,延长树脂在筒体内停留时间,
             mm,这样就大幅缩短了切刀的使用寿命。不仅如此,                          提高树脂在螺杆螺槽内的充满度,避免螺杆与筒体产
             反复开停机除了加速机械部件的损坏外,还带来能耗、                          生过度磨损现象。
             物耗及劳动力的增加,开机过程中产生大量的回收料                               要实现此方案,在不改变主电机的前提下,需改
             和大块料(图 4 所示)只能低价外销处理等等,这些                         造主减速器,增大减速比。其改造主减速器工作量太
             都增加了产品的加工成本。另一方面,由于挤压造粒                           大,施工时间长,成本也相当高 ;另外,切粒效果差
             机组用于造粒的粉料是几天前聚合单元生产出来,这                           的问题没有解决。
             种前后系统生产的不同步,给产品质量的控制带来了                               方案 2 :改变螺杆元件的组合,增加小导程和阻
             很大的困难。                                            力元件,增加树脂在筒体中的流动阻力,延长树脂在
                                                               筒体内停留时间。
                                                                   该方案尽管在一定程度上可以提高物料在螺杆中
                                                               的充满度,避免螺杆与筒体之间的磨损,但由于对于
                                                               固定配方的物料,其所对应的螺杆组合也应该是固定
                                                               的,调整组合需要通过大量的实验来验证,   同时期仅
                   图 4 开机时产生的大量回收料与大块料                         仅满足了主机对于低产量的要求,对于切粒成品率低
                                                               的问题没有改善。
             2.2 挤压造粒机组存在问题分析
                                                                   方案 3 :在保证螺杆中心距不变的情况下,减小
                 即使以 15  t/h 的负荷运行,对于挤压造粒机组的
                                                               螺杆元件的槽深,减小螺槽容积,减小螺杆的输送能
             模板来说,负荷还是偏低的。当低产量运行时,螺杆
                                                               力。
             送出的树脂只够充填模板中下部分模孔,而模板上部
                                                                   采用该方案尽管可以降低螺杆的输送能力,但由
             区域的模孔只有少量的树脂流过,由于树脂流量不足,
                                                               于螺杆元件及筒体均需要重新制作,改造周期长、投
             造成模孔长时间充填不足,导致模孔内树脂在切粒水
                                                               资费用高,同时对于切粒成品率低的问题没有改善。
             的作用下冷却造成模板部分或完全堵孔,从这些局部
                                                                   方案 4 :制作一块小产量模板,减少模孔数量,
             堵塞的模孔模出来的条状树脂,就会变得不规则和不
                                                               让模板对螺杆出料起到限流增压的作用,提高树脂在
             圆滑,切成粒后,就比正常的粒料小或不规则,模孔
                                                               筒体的充满度,使树脂有足够的压力支撑起螺杆,避
             堵塞的越多产生的小颗粒也越多。因此切粒效果变差,
                                                               免螺杆与筒体产生干摩 ;同时,小产量模板在低负荷
             产生了大量不合格的小颗粒(图 5 为小颗粒料与正常
                                                               开车时,也可保证有足量树脂经过模板的每个模孔,
             料的图片)。
                                                               避免发生模孔堵塞现象,从根本上解决了切粒成品率
                                                               低的问题。
                                                                   此方案一举两得,通过改造模板即可解决低负荷
                                                                  运行出现的无法长期连续稳定运转及切粒成品率低等

                                                               问题,并且改造费用较 1、2、3 方案低的多,且改造
                                                               周期短、实施方便。
             图 5 正常颗粒料(左)与因局部堵孔而产生的小颗粒料                            经过认真对比分析,最终选用方案 4。
                              (右)的对比
                                                               3.2 计算与论证
                                                                   方案确定后,根据挤压造粒机组开工试车的情况
             3 解决问题的方法及验证
                                                               及以往的操作经验(笔者曾在茂名乙烯聚丙烯装置操

             ·44·                                                                            第 45 卷  第  22 期
   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65