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机械与模具                                               李恒·实现挤压造粒机组超低负荷连续运行的方法研究


                再通过换网器(S/C)将其中的杂质(防止杂质损坏                          摩。而只有筒体内有足量熔融树脂时,也即螺杆的充
                切刀,并保证产品质量)过滤,之后熔体被从模板的                           满度达到一定程度时,树脂产生的浮力才能把螺杆从
                模孔中挤出并被紧贴着模板高速旋转的切刀切成大小                           筒体上完全托起,此时螺杆与筒体无接触,无机械摩
                均匀的颗粒,经由颗粒水冷却、离心甩干机进行粒水                           擦,此种状况为挤压造粒机组螺杆运行的正常工况。
                分离后经振动筛筛分就可以得到外形美观、大小均一
                的成品颗粒。其流程如图 1 所示。                                 2 挤压造粒机组的使用现状及存在的问
                                                                  题
                                                                  2.1 挤压造粒机组的使用现状
                                                                      为 了使 得 挤 压造 粒 机能 够 连 续运 行, 我 们尝 试
                                                                  把主减速器切换到低速档(175  r/min),将负荷降到
                                                                  12.5  t/h,在运行过程中测量发现主减速器的振速从
                                                                  1.0  mm/s 逐渐上升到 2  mm/s 左右,减速箱和筒体发
                                                                  出的噪声也明显增大。而当我们逐渐将负荷提至 15 t/h
                                                                  后,噪声明显减小。由此可以判断 :当负荷降低时,
                                                                  进入挤压造粒机组筒体中的粉料减少,熔融后的树脂
                                                                  在螺杆中的充满度降低,使得树脂无法将螺杆托起来,
                        图 1 聚丙烯挤压造粒机组工艺流程
                                                                  导致螺杆和筒体之间出现干摩现象,产生了明显的冲
                1.3 挤压造粒机组螺杆的工作原理                  [1]
                                                                  击和较大的噪声。这种冲击经螺杆芯轴传递给与之相
                    由于螺杆的螺槽是呈螺旋状开放的 , 当物料由加
                                                                  连的主减速器,使其振动加剧,噪声增大。随后,我
                料口被添加到一根螺杆上后 , 在摩擦、拖拽力的作用
                                                                  们在更换换网器滤网时,发现换下的滤网中有少许黑
                下将沿着这根螺杆的螺槽向前输送 , 在这里物料受到
                                                                  色的金属物质,也印证了螺杆和筒体干摩这一现象。
                一定的挤压和剪切作用。当然,由于两根螺杆是全啮
                                                                  为了避免由于干摩造成挤压造粒机组的主要部件螺杆
                合的结构,物料不可能进人啮合区沿着一根螺杆继续
                                                                  和筒体(见图 3)的损坏,我们只好把负荷提高到适
                前进 , 而是被传递、输送至另外一根螺杆的螺槽中,
                                                                  中的 15 t/h 运行,但由于聚合反应区的产量只有 11 t/h,
                并在筒体表面的摩擦拖拽下沿着另一根螺杆的螺槽向
                                                                  前后物料无法平衡。因此,迫不得已在日常生产中我
                前输送。如此反复输送、传递最终完成物料的熔融、                                                         3
                                                                  们用中间粉料料仓(共 2 个,500 m / 个,每个可存粉
                混炼、塑化等过程,在输送过程中,当螺杆中物料的
                                                                  料 200  t)囤积聚丙烯粉料,待积存量达两个料仓总存
                充满度达到一定的程度时,螺杆被托起 , 其物料输送
                                                                  储量的 80% 时,才开挤压造粒机组。由于后系统挤压
                及传递详见图 2。
                                                                  造粒机组负荷比前系统聚合反应系统的产量大 4  t/h,
                                                                  挤压造粒机组连续运行 3 天就可把中间料仓的囤积的
                                                                  物料用完,此时挤压造粒机组无法维持在 15  t/h 的工
                                                                  况下运行,只能停机。因而造成挤压造粒机组开 3 天,
                                                                  停 1 天,如此循环操作。


                           图 2 物料输送流向及传递图
                    挤压造粒机组的双螺杆是单端支撑的悬臂结构,
                即一端由与其相连的主减速器输出轴的花键套支撑,
                而螺杆的另一端(出料端)则无支撑部件,在重力的
                作用下直接压在筒体上,为避免筒体与螺杆发生干摩,
                设计要求挤压造粒机组在启动或运行期间,筒体内必
                                                                               图 3 筒体和螺杆实物图
                需添加一定数量的物料,这些物料在螺杆与筒体相对
                运动中起到支撑、润滑作用,避免螺杆与筒体发生干                               采用此方法,虽然避免了挤压造粒机组筒体和螺


                      年
                2019     第   45 卷                                                                      ·43·
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