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工业自动化                                                              栗晓华 等·轮胎硫化机机械手改造


                2.2.1 工作状态                                        2.4.1 工作状态
                    常态下,主机卸胎机械手处于空载高位。当轮胎                             常态下,PCI 机械手处于空载高位待机状态。当
                硫化结束开模后,中心机构上环升起,硫化胶囊抽成                           需要从后充气装置上抓取冷却、定型后的轮胎时,机
                真空,主机卸胎机械手转入下降至抓胎位,抓取轮胎                           械手转入沿导杆(或导轨)下降到抓胎位,机械手张
                后升至高位,转出后继续转至后充气装置中心装胎位,                          开抓取轮胎,升起后转出,再下降到卸胎辊道上方,
                下降卸胎,然后升起转至待机状态。在卸胎过程中,                           抓胎爪闭合释放轮胎,然后升至高位空载待机。
                主机卸胎机械手的固定圈和回转圈需要越过硫化胶囊                           2.4.2 现状分析
                的上压盘和胶囊外缘,使主机卸胎机械手抓胎爪伸到                               经过结构技术分析和实际测量,原 20″ 液压硫化
                轮胎子口内,才能抓取轮胎。                                     机的 PCI 机械手抓胎爪的张开度能够满足 22″~24″ 轮
                2.2.2 现状分析                                        胎的卸胎需要,PCI 机械手不需要进行改造。
                    经过结构技术分析和实际测量,原 20″ 液压硫化                          如果卸胎机构的抓胎爪张开度不能满足 22″~24″
                机的主机卸胎机械手不能满足 22″~24″ 轮胎的卸胎需                      轮胎卸胎需要的话,可以采取加长齿条的方法进行解
                要。主要存在两个主要问题 :一是 20″ 主机卸胎机械                       决。此时,在设计和安装时需要考虑抓胎爪的对中性。
                手抓胎爪张开至最大直径,也达不到抓取 22″~24″ 轮
                胎的子口直径,无法实现抓取动作 ;二是 20″ 主机卸                       3 改造方案
                胎机械手的固定圈和回转圈内径较小,22″~24″ 轮胎                           通过对主机装胎机械手、主机卸胎机械手、后充
                硫化胶囊的上压盘和胶囊外缘直径较大,   20″ 主机卸                      气装置和 PCI 机械手的机构分析,要使 20″ 液压硫化
                胎机械手的固定圈和回转圈也不能越过 22″~24″ 轮胎                      机的轮胎生产能力扩展到 22″~24″,仅需要对主机装
                硫化胶囊的上压盘和胶囊外缘,抓胎爪下降不到轮胎                           胎机械手和主机卸胎机械手进行改造即可,后充气装
                子口位,不能抓取轮胎。基于这两个主要问题,也需                           置和 PCI 机械手不需进行改造。经综合考虑,采取加
                要对主机卸胎机械手进行改造。                                    长主机装胎机械手和卸胎机械手抓胎爪长度、使主机
                2.3 后充气装置结构                                       装胎机械手和主机卸胎机械手的固定圈、回转圈不越
                    后充气装置采用双工位四点式结构,可同时对四                         过 22″~24″ 硫化胶囊上压盘的方式进行改造。
                条轮胎进行充气、冷却和定型。                                    3.1 主机装胎机械手改造
                2.3.1 工作状态                                            经过对 20″ 液压硫化机的主机装胎机械手的现状
                    在正常工作状态下,后充气装置上有四条轮胎同                         分析,主机装胎机械手主要存在两个问题 :一是抓胎
                时冷却、定型。当新轮胎硫化结束需要出模时,后充                           爪开度不够,二是固定圈和回转圈内径小,不能越过
                气装置由油缸驱动进行翻转,气缸驱动后充气装置上                           22″~24″ 轮胎硫化胶囊的上压盘和胶囊外缘。为了实
                夹盘锁紧和拾取机构下降,到位后松开锁紧装置、取                           现 22″~24″ 轮胎的生产,需要同时解决这两个问题。
                出后充气装置上夹盘后升至高位,PCL 机械手转入至                             基于 20″ 液压硫化机主机装胎机械手固定圈、回
                抓胎位,下降抓胎升起后转出,为后充气装置接收新                           转圈的内径限制和装胎机械手支架的强度和刚度要求,
                轮胎做好准备。                                           既不能在原机械手导向板上外加抓胎爪固定孔的方法
                2.3.2 现状分析                                        来增加抓胎爪的开度,又不能采用扩大固定圈和回转
                    通过结构技术分析,后充气装置轮辋宽度由自动                         圈内径的方法来实现机械手越过 22″~24″ 轮胎硫化胶
                调整机构完成,行程满足 22″~24″ 轮胎的充气、冷却                      囊的上压盘和胶囊外缘。鉴于以上原因,需要重新确
                和定型要求,仅仅需要将 20″ 的轮辋更换为 22″~24″                    定改造方案。
                的轮辋即可,其它机构不需要进行改造。                                    通过以上分析,在 20″ 液压硫化机主机装胎机械
                2.4 PCI 机械手结构                                     手的基础上进行改造,既能满足抓胎爪开度,又能确
                    PCI 机械手是后充气装置冷却定型后轮胎的卸胎                       保胎胚的定位和定中。依据生产 22″~24″ 规格轮胎的
                结构,气缸驱动沿导杆(或导轨)垂直升降,气缸驱                           硫化胶囊拉伸高度、测量胶囊上压盘外直径和抽真空
                动抓胎爪张闭和机械手旋转。                                     胶囊外缘直径,通过理论计算和现场验证,采取在主
                                                                  机装胎机械手导向板和抓胎爪之间增加过度支架的方


                      年
                2019     第   45 卷                                                                      ·47·
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