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产品与设计 王超群·航空子午胎硫化机伺服液压系统中开合模控制的优化设计思路
3.2 开合模液压控制系统设计问题分析 平均开模时间 45 s,平均合模时间 73 s ;拆卸模具后
硫化机开合模动作因行程较大,在开合模过程中, 的平均开模时间 37 s,平均合模时间更是达到 105 s。
无论是上升、下降,尤其是下降过程,都存在速度和 硫化机开合模时间严重影响到生产效率的发挥,这种
加速度的变化。横梁刚开始下降时,油缸先慢速动作, 以付出设备效率的代价来解决设备问题的办法根本行
之后快速合模,在接近定型位置时,油缸又要减速, 不通。
然后到位停止,二次定型之后到合模完成时,合模油 (4)反复调整两平衡阀压力,因调节精度差,不
缸速度也很小,整个过程是一个 “ 慢 — 快 — 慢 — 能收到良好的实施效果。
停 — 慢 — 停 ” 的过程。硫化完毕启动开模动作,先 液压硫化机开合模动作通过液压控制系统实现上
慢速开模,再快速,在接近预定位置时,为防止冲击 横梁、上蒸汽室和上模一起上下运动,定位检测采用
需要减速慢行到达限位点,插销锁死,此过程是一个 右侧单边线性位移传感器(GEMCO 品牌)来控制。
“ 慢 — 快 — 慢 — 停 ” 的过程。 重新认真分析硫化机伺服液压系统原理 :伺服驱动器
查询硫化机操作界面液压相关参数设置,系统输 控制伺服电机以设定的转速运行,在此过程中,转速
出不同的压力和流量与开合模动作变化、速度发生相 信号和压力信号反馈给驱动器,并进一步做出动态调
应变化有直接关系。认真观察硫化机抖动过程,发现 整。表面上看是有输出、有反馈、有调整,形成一定
横梁开始抖动时都是在系统压力和流量发生变化的时 意义上的闭环控制,但油缸执行的位移和速度才是闭
刻出现,一旦开始抖动,必须立即停止油缸动作,否 环控制的根本目的,而伺服电机驱动油泵的转速只是
则抖动不能自行消除。 与油缸速度成正比,一定压力的液压油到达开合模油
为解决开合模过程存在的问题,初步进行了调试: 缸,执行规定动作,至于执行情况如何,两侧速度是
(1)首先解决影响合模动作执行的问题,主要是: 否同步、位移是否一致,油缸执行的位移和速度没有
当活络模油缸在顶部极限位置,由于活络块自身重量 形成完整的反馈环节,更无法进一步控制到位,所以
造成的活塞杆发生位移,要重新设定活塞杆顶部极限 系统只能是半闭环控制状态。这种单边位移反馈的半
位移范围,适当增大。当活络模油缸在定型位置因胎 闭环控制,无法将两合模油缸位移和速度进行比较,
胚触碰造成活塞杆回缩,重新设定活络模油缸定型位 就会造成硫化机两侧油缸位移和速度都存在偏差。
背压,适当加大 0.5 MPa,并优化程序将通入活络模 针对横梁抖动的问题,结合现场实际发生的现象,
油缸上腔油压延时 2 s。通过以上的调整,硫化机合模 可以断定 :横梁抖动的根源是两合模油缸不同步造成,
过程中因活络模油缸位置偏差造成的合模问题得以解 液压系统中平衡阀在同步回路中控制精度差,尤其是
决。 大行程合模油缸,压力、流量变化时,误差积累,两
(2)在程序中优化相关流量参数,开模过程中快、 缸动作速度、位移都不同步,横梁上升、下降受力不
慢速切换过程中,设置流量递增或递减阶梯点缓冲速 平衡,出现硫化机横梁抖动问题。
度冲击,缓解了抖动情况,但不能根除 ;合模过程中
伺服电机控制油泵输出的油液流量变化较大时,同样 4 开合模液压系统设计优化思路
通过在程序中设置中间流量过渡点缓冲变化速率,收 4.1 开合模油缸同步问题探讨
效不明显 ;在刚开始合模动作时,程序设定定量泵输 在硫化机伺服液压控制系统中,系统油压提供给
出流量从零递增到所需流量,会出现刚开始流量不足, 开合模控制回路中两个及以上的液压缸同时动作,会
油缸动作迟缓现象,横梁抖动问题没有从根本上得到 因为压力和流量的波动造成液压缸动作执行有偏差,
彻底解决。 这就需要采用同步回路进行控制。在液压系统中不同
(3)将开合模速度降低。调小给定的开合模油缸 的液压缸,其负载、摩擦阻力、泄漏、制造质量和结
的压力和流量,虽然横梁抖动轻微,但只是将问题掩 构变形都存在一定的差异,多采用速度同步保证其位
盖了。经估算,开合模油缸负载重达 10 t,直接增加 置同步。
开合模 Φ140 mm 油缸无杆腔油压 3 MPa 以上。硫化 本硫化机开合模液压系统采用单向顺序阀(平衡
机开、合模时间一般控制在 30 s 之内,硫化机是否安 阀)的控制回路,系统存在如下设计缺陷 :
装模具,开合模时间差别较大,经实测 :模具安装后 (1) 平衡阀 6 充当液压锁使用,电磁阀换向阀 5
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2019 第 45 卷 ·57·