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产品与设计                                   王超群·航空子午胎硫化机伺服液压系统中开合模控制的优化设计思路


              3.2 开合模液压控制系统设计问题分析                               平均开模时间 45  s,平均合模时间 73  s ;拆卸模具后
                  硫化机开合模动作因行程较大,在开合模过程中,                        的平均开模时间 37  s,平均合模时间更是达到 105  s。
              无论是上升、下降,尤其是下降过程,都存在速度和                           硫化机开合模时间严重影响到生产效率的发挥,这种
              加速度的变化。横梁刚开始下降时,油缸先慢速动作,                          以付出设备效率的代价来解决设备问题的办法根本行
              之后快速合模,在接近定型位置时,油缸又要减速,                           不通。
              然后到位停止,二次定型之后到合模完成时,合模油                              (4)反复调整两平衡阀压力,因调节精度差,不
              缸速度也很小,整个过程是一个 “ 慢 — 快 — 慢 —                      能收到良好的实施效果。
              停 — 慢 — 停 ” 的过程。硫化完毕启动开模动作,先                          液压硫化机开合模动作通过液压控制系统实现上
              慢速开模,再快速,在接近预定位置时,为防止冲击                           横梁、上蒸汽室和上模一起上下运动,定位检测采用
              需要减速慢行到达限位点,插销锁死,此过程是一个                           右侧单边线性位移传感器(GEMCO 品牌)来控制。
              “ 慢 — 快 — 慢 — 停 ” 的过程。                            重新认真分析硫化机伺服液压系统原理 :伺服驱动器
                  查询硫化机操作界面液压相关参数设置,系统输                         控制伺服电机以设定的转速运行,在此过程中,转速
              出不同的压力和流量与开合模动作变化、速度发生相                           信号和压力信号反馈给驱动器,并进一步做出动态调
              应变化有直接关系。认真观察硫化机抖动过程,发现                           整。表面上看是有输出、有反馈、有调整,形成一定
              横梁开始抖动时都是在系统压力和流量发生变化的时                           意义上的闭环控制,但油缸执行的位移和速度才是闭
              刻出现,一旦开始抖动,必须立即停止油缸动作,否                           环控制的根本目的,而伺服电机驱动油泵的转速只是
              则抖动不能自行消除。                                        与油缸速度成正比,一定压力的液压油到达开合模油
                  为解决开合模过程存在的问题,初步进行了调试:                        缸,执行规定动作,至于执行情况如何,两侧速度是
                 (1)首先解决影响合模动作执行的问题,主要是:                        否同步、位移是否一致,油缸执行的位移和速度没有
              当活络模油缸在顶部极限位置,由于活络块自身重量                           形成完整的反馈环节,更无法进一步控制到位,所以
              造成的活塞杆发生位移,要重新设定活塞杆顶部极限                           系统只能是半闭环控制状态。这种单边位移反馈的半
              位移范围,适当增大。当活络模油缸在定型位置因胎                           闭环控制,无法将两合模油缸位移和速度进行比较,
              胚触碰造成活塞杆回缩,重新设定活络模油缸定型位                           就会造成硫化机两侧油缸位移和速度都存在偏差。
              背压,适当加大 0.5  MPa,并优化程序将通入活络模                          针对横梁抖动的问题,结合现场实际发生的现象,
              油缸上腔油压延时 2 s。通过以上的调整,硫化机合模                        可以断定 :横梁抖动的根源是两合模油缸不同步造成,
              过程中因活络模油缸位置偏差造成的合模问题得以解                           液压系统中平衡阀在同步回路中控制精度差,尤其是
              决。                                                大行程合模油缸,压力、流量变化时,误差积累,两
                 (2)在程序中优化相关流量参数,开模过程中快、                        缸动作速度、位移都不同步,横梁上升、下降受力不
              慢速切换过程中,设置流量递增或递减阶梯点缓冲速                           平衡,出现硫化机横梁抖动问题。
              度冲击,缓解了抖动情况,但不能根除 ;合模过程中
              伺服电机控制油泵输出的油液流量变化较大时,同样                           4 开合模液压系统设计优化思路
              通过在程序中设置中间流量过渡点缓冲变化速率,收                           4.1 开合模油缸同步问题探讨
              效不明显 ;在刚开始合模动作时,程序设定定量泵输                              在硫化机伺服液压控制系统中,系统油压提供给
              出流量从零递增到所需流量,会出现刚开始流量不足,                          开合模控制回路中两个及以上的液压缸同时动作,会
              油缸动作迟缓现象,横梁抖动问题没有从根本上得到                           因为压力和流量的波动造成液压缸动作执行有偏差,
              彻底解决。                                             这就需要采用同步回路进行控制。在液压系统中不同
                 (3)将开合模速度降低。调小给定的开合模油缸                         的液压缸,其负载、摩擦阻力、泄漏、制造质量和结
              的压力和流量,虽然横梁抖动轻微,但只是将问题掩                           构变形都存在一定的差异,多采用速度同步保证其位
              盖了。经估算,开合模油缸负载重达 10  t,直接增加                       置同步。
              开合模 Φ140  mm 油缸无杆腔油压 3  MPa 以上。硫化                     本硫化机开合模液压系统采用单向顺序阀(平衡
              机开、合模时间一般控制在 30  s 之内,硫化机是否安                      阀)的控制回路,系统存在如下设计缺陷 :
              装模具,开合模时间差别较大,经实测 :模具安装后                             (1)   平衡阀 6 充当液压锁使用,电磁阀换向阀 5

                    年
              2019     第   45 卷                                                                      ·57·
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