Page 108 - 《橡塑技术与装备》2023年5期
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橡塑技术与装备 CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
全钢轮胎硫化工艺能源消耗的分析
宋月涛,王峰,李明,李超民,秦增辉,程建建,李建青,苟滨祥
( 山东万达宝通轮胎有限公司,山东 东营 257000)
摘要 : 通过全钢轮胎公司硫化工艺实际使用情况,对比分析全钢轮胎热水硫化和氮气硫化能源消耗成本和优劣势,探讨改造
的可行性,同时介绍最近各轮胎厂正在研究和实验的轮胎电硫化工艺,该工艺还需要进一步的验证效果,成功批量投入使用后,
将颠覆传统的硫化工艺。
关键词 : 热水硫化 ;氮气硫化 ;电硫化 ;碳排放 ;蒸汽能耗
中图分类号 : TQ330.67 文章编号 : 1009-797X(2023)05-0054-04
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2023.05.013
1 当前能耗管控形势 蒸汽消耗折标煤占整体能耗折标煤的比例在 65%~70%
随着全球气候问题的加剧,世界范围内对于减缓 之间,蒸汽能耗能否降低直接关系到轮胎公司整体碳
气候变化 , 减少二氧化碳排放的呼声越来越高。低碳 排放目标的达成。
发展成为各国共识。发达国家率先提出并实施了一系
列低碳经济和减排政策,取得了一定成效 , 我国作为 3 全钢轮胎生产目前通用两种硫化工艺
发展中国家,本着负责任大国的态度履行着我国碳排 介绍
放义务。 3.1 传统过热水硫化
2020 年,中国政府首次向国际社会宣布了中国碳 过热水硫化是全钢轮胎长期以来最为可靠的硫化
排放的目标,提出了二氧化碳排放力争在 2030 年前 方式,工艺最为成熟,生产的轮胎质量最为稳定,现
达到峰值,努力争取 2060 年实现碳中和。各级地方 场硫化设备外温上下热板和模套全部采用 8 kg 蒸汽通
政府为了该目标的达成,不断提出相应的对策措施。 入加热,在回流处使用疏水阀进行疏水,内温胶囊内
具体到轮胎行业,山东省作为轮胎大省,目前年 先通入蒸汽进行定型,然后通入过热水,通过各种控
产量占到全国产量的一半以上,从 2021 年开始已经将 制阀组让过热水在硫化机上下模板及内膜腔内流动,
轮胎行业纳入 “ 双高 ” 行业进行管理,逐步开展相关 进行保压加热。让生轮胎通过加热达到成熟的过程。
淘汰政策,全钢年产能低于 120 万套的轮胎厂将陆续 主要优点 :工艺要求低,设性能要求不高。主要缺点 :
被淘汰关停。随着 2030 年时间节点的不断临近,政 能源消耗高,跑冒滴漏严重漏点多,过热水回收使用
府将会更大的力度来管控能耗,甚至后上升到前几年 率低,轮胎成本高。
环保管控的力度,因此早研究早布局,尽快主动降低 (1)过热水硫化基本工艺展示 :
能耗会是轮胎企业以后永久不变的主题。 步骤 1:胚胎正形,蒸汽(1.0±0.05 MPa)充入胶囊,
时间 300 s ;
2 全钢轮胎企业能耗分布情况 步骤 2:过热水(2.6±0.1 MPa)进,时间为 60 s;
轮胎能耗主要是电和蒸汽,电的消耗主要在密炼 步骤 3 :过热水(2.6±0.1 MPa)循环,时间为不
车间和动力车间基本上各占全厂电能耗的 40% 左右, 同规格不同时间 ;
而蒸汽消耗 90% 以上都是硫化车间,硫化车间蒸汽消 步骤 4 :过热水(2.6±0.1MPa)只进不回,时间
耗有 60% 左右都是外温使用,随着这几年煤价不断上
涨,各轮胎厂蒸汽单价都超过了 300 元 /t,较前几年 作者简介 :宋月涛(1982-),男,高级工程师,从事设备
管理方面的工作。
价格增长了一倍多。从碳排放角度考虑,全钢轮胎厂
收稿日期 :2022-12-15
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