Page 115 - 《橡塑技术与装备》2022年7期
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设备管理与维护 郑万利 等·浅谈硫化机设备本质安全的技术改造与管理提升
员工频繁开合模操作带来的设备、安全问题。 钮开关。需要操作设备,必须旋转检修钥匙旋钮开关,
同时按下所需操作的动作按钮 ;当放开检修钥匙旋钮
开关时,设备再次进入停止现有动作和无法操作状态。
以上改造有效降低了设备误操作可能性,同时达
到提醒操作人员需确认维修人员状态及设备安全后再
作业的目的。
5 胶囊定型防爆
5.1 问题原由
硫化机定型时,定型压力的大小需要员工根据胶
图 5 合模限制弹窗 囊新旧程度、使用次数等情况进行判断,再通过手动
操作调压阀进行调节控制。然而,员工操作失误导致
4 维修作业安全保障 胶囊定型压力过高现象时有发生。过高的定型压力会
4.1 现状问题 使胎胚出现部件接头脱开、严重形变等工艺病疵,而
设备维修时,维修人员将设备切换为 “ 停机维修 ” 且容易引发胶囊炸裂的安全问题。
或 “ 计划检修 ” 状态,并把设备手自动控制旋钮打到
5.2 技术改造
“ 手动 ”,挂好检修指示牌,按照各项维修安全操作规 (1)用 PLC 数据区记录设备左右两个胶囊的使用
程执行作业。
次数(按正硫化次数进行数据更新),更换胶囊时可通
在实际作业中通常存在以下问题和隐患 :维修人 过人机界面将原记录数值清除并重新开始计数。在满
员对设备误操作 ;维修人员单独在硫化地沟作业时, 足工艺条要求的前提下,通过程序改造,将各种规格
其他人员因不明情况或无视指示牌擅自进行设备操作。
的胶囊分别按照使用次数变化关联不同的定型压力数
这些都极易造成现场设备故障和安全事故。 值。采用比例阀代替原先的手动调压阀控制氮气平衡
4.2 技术改造 阀进气。
(1)在硫化机两侧通道安装安全隔离门,门上带 开始定型时,PLC 根据当前规格胶囊的使用次数,
报警灯(见图 6)。当维保人员开门进入硫化地沟,报 调取对应定型压力数值,通过 D/A 模块处理后将相应
警灯触发声光报警提醒其他人员。维保人员离开地沟 的电流信号传输至比例阀,实现设备根据胶囊使用次
关闭隔离门,报警灯自动消除声光报警。 数变更自动调节对应定型压力值的功能。设备智能化
定型可有效避免员工定型操作失误所带来的工艺和安
全问题。
(2)用 PLC 对硫化机正常开模状态时(检维修状
态除外)定型压力进行监测,如果内压超过二次定型
压力峰值(一般约 0.12 MPa),PLC 自动切断定型进
气并锁定设备(见图 7)。
图 6 隔离安全门
(2)修改设备程序设定,一旦设备状态切换为 “ 停
机维修 ” 或 “ 计划检修 ”,PLC 将禁止动作信号输出
且自动控制切断动力介质流通,确保设备停止现有动
作并进入无法操作状态。
在电控柜控制柜面板上,增加自复位检修钥匙旋
图 7 定型超压报警界面
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