Page 52 - 《橡塑技术与装备》2021年17期(8月上半月 橡胶版)
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橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (RUBBER)
1.3 气泡的成因 (3)冠带定位调整 :原先设计时,冠带取值为距
1.3.1 设计角度 离 1# 带束层的末端点 3 mm,现将其调整为 5 mm,
(1)胎面尺寸设计 :肩部的平台小,凸起高,形 将各种材料的末端点进行散开分布,利于材料压实。
状不连贯,成型时辊压难度大,胶料无法有效压合。
(2)带束层设计 :带束层宽度设计偏大,成型定
型时胎体帘线鼓起不足,带束层与胎侧垫胶以及胎面
端部间无法压合紧实。
(3)冠带与带束层差级 :差级设计偏小,两种材
料的端点集中,层与层之间形成较大间隙,成型时难
以通过辊压将其有效压合紧实。
1.3.2 工艺角度
(1)胶料存放 :胎面、胎侧、带束层或冠带条等
图 4 带束层及冠带调整前后(硫化后轮胎分布)
半制件控制不良,表面含水量较高或有污渍,在生胎
成型过程中,生胎的内部粘合不良或水分汇集在带束 2.2 工艺控制
末端位置。 (1)胶料确认 :对与胶料直接接触的托盘、过程
(2)压出工艺 :胎面压出时冠部胶和翼部胶结合 输送线及其他的工器具进行清洁并干燥处理,选取连
处出现控制不良,存在凹陷或者窝气。 续炼胶过程中的中间序号胶料并进行检测,制备相应
(3)成型设定 :生胎在制作过程中胎面辊、胎肩 的各种半制件材料。
辊、下压辊等的设定存在不足,无法压实各半制件材 (2)压出 / 裁断确认 :对调整后的胎面口型进行
料。 修改确认,胎面备料压出时确认螺杆转速、出胶温度、
(4)硫化压力 :硫化时胶囊对轮胎肩部位置产生 压出速度等在标准要求内,严格控制气孔率处于较低
的压力不足,导致胶料不能良好流动,肩部残留空气 水平,其他半制件材料严格按照标准要求进行制备并
无法有效排出。 检测合格。
(3)成型确认 : 对灯光线、半制件宽厚度、成型
2 改善措施 机精度等进行测量并确认,对胎面辊、胎肩辊、下压
本工作以 205/45R17 为例对胎肩气泡进行改善方 辊的压力及行程等参数按照标准要求进行设定并确认
案设计。 实际压力及行程等,对成型后的生胎进行外观合格检
2.1 设计调整 查。
(1)胎面调整 :原先设计时,肩部平台宽度为 5 mm, (4)硫化确认 :对硫化机的温度、压力平行度等
肩部总厚为 8.5 mm,现将平台宽度增加到 15 mm, 进行确认,对胶囊的外观伸张等进行确认,确保硫化
肩部总厚减少到 7.8 mm,使整个胎面部件上表面更加 曲线无异常。
平缓,利于胎面压辊均匀辊压,胎面调整前后见图 3。
3 改善效果
3.1 胎肩气泡确认
影 响质 量 的 因素 有 “ 人、 机、 料、 法、 环 ”。 为
保证稳定性及准确性,样胎的制备安排在同一个成型
机及硫化机上,由同一组操作人员按照上文的改善方
图 3 胎面调整前后
案进行制备。改善前后轮胎的胎肩气泡发生情况见汇
(2)带束层调整 :原先设计时,带束层宽度按照
总表 1。从数据可以看出,改善前胎肩气泡发生率高
行驶面(TDW)×1.02 取整即 180 mm,现将带束层
达 4.4%,无法维持正常生产,改善后的胎肩气泡发生
宽度减少到 176 mm,减少胎面组合件与胎桶组合件
率不到 0.2%,改善效果显著。
的接触面积,利于辊压时材料间相互压实。
·2· 第 47 卷 第 17 期