Page 83 - 《橡塑技术与装备》2020年23期(12月上半月橡胶)
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设备管理与维护                                            郭良刚 等·全钢机械轮胎定型硫化机升级改造应用探讨


                皮压力,若保证无泄漏,须增减上蒸锅与横梁之间的                           机械手普遍存在下列问题 :①水缸驱动,冲击大,晃
                调整垫片,调整不方便 ;②能耗高,每次硫化完成时,                         动明显,重复定中精度低 ;②机械手水缸、管件锈蚀
                蒸锅内的蒸汽都要排放到车间中,排放噪声大 ;③蒸                          严重,维护困难 ;③换产规格调整须人工调整机械手
                锅式硫化机密封点多,易泄漏,造成外温不稳定,对                           装胎高度,费工费时 ;④水缸密封件寿命短,密封
                产品硫化质量有较大影响 ;④易造成模具滑动部件锈                          3~6 月更换一次 ;⑤水缸驱动无法实现变速升降,震
                蚀,影响模具配合精度,导致产品质量降低,模具寿                           动大,装胎时间长。
                命低、维修量大。模套为中空式,传热效率不高,影                               改造后 :采用双星专利变频机械手,可达到下列
                响产品硫化效果。升级改造前如图 6 所示。                             效果 :①机械手装胎定中准确,转入转出重复定位精
                                                                  度≤ 0.5  mm/20  000 次,实现无人自动装胎 ;②升降
                                                                  及转入转出采用变频电机驱动,丝杠旋转驱动,设备
                                                                  寿命长,机械手维护简单 ;③换产规格调整,升降配
                                                                  置位移传感器,可在工控机界面上自动设定,方便快
                                                                  捷 ;④可实现变速升降,速度可调,震动低,装胎时
                                                                  间短,机械手震动小,硫化辅助时间缩短。升级改造
                                                                  后如图 9 所示。




                               图 6 升级改造前

                    改造后 :使用热板式加热,对调模装置进行改造,
                增加热板。有下列优点 :①消除蒸锅式硫化机锅皮吨
                位,减少了泄漏点,减少了因泄漏造成外温不稳定,

                进而对硫化质量的影响 ;②导向螺杆保证热板上下运
                动和调整上下热板的平行度 ;③能耗低,效率高 ;④
                模具寿命高、温度稳定。升级改造后如图 7 所示。







                                                                         图 8 升级改造前           图 9 升级改造后
                                                                  2.5 热板升级改造
                                                                      改造前 :现存钻孔式热板,存在下列问题 :①热
                                                                  板温度不均匀,温差大,造成外温异常,轮胎欠硫 ;
                                                                  ②容腔体积小,升温慢 ;③热板内部钻孔后尖角多,
                                                                  易形成水垢,易堵塞,造成外温异常。升级改造前如
                               图 7 升级改造后                          图 10 所示。
                                                                      改造后 :热板升级改造为迷宫式热板,有下列
                2.4 机械手升级改造
                                                                  优点 :①容腔体积加大,为传统钻孔式的 1.6 倍;
                    改造前 :升降多为单立柱水缸升降或双立柱升降,
                                                                  ② 20  min 即可升至热源温度热板不同点位测温,温
                转进转出为水缸或气缸。因其一端与墙板固定,另一
                                                                  差 ±1.5 ℃ ;③热板内部流动无死角,不易形成水垢。
                端与底座相连,由于墙板比较单薄,运动时摆动惯量
                                                                  升级改造后如图 11 所示。
                很大且单立柱的垂直度调整比较困难,存在整体质量
                偏重,运动振动大,重复精度低的问题。现各轮胎厂


                      年
                2020     第   46 卷                                                                      ·27·
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