Page 81 - 《橡塑技术与装备》2020年23期(12月上半月橡胶)
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设备管理与维护 郭良刚 等·全钢机械轮胎定型硫化机升级改造应用探讨
全钢机械轮胎定型硫化机升级改造应
用探讨
郭良刚,张维义,张晓琳,杨华,张树伟
( 青岛海琅特种装备科技有限公司,山东 青岛 266400)
摘要 : 现国内各工厂前期投入的全钢机械轮胎定型硫化机存在人机效率低、机械手转入转出重复精度低、中心机构拉伸定型
高度不可自动调节、水缸密封圈更换频繁、外温蒸汽消耗高、热板均匀性差、管路系统庞大、占地空间大、泄漏点多等问题,现
对其升级改造应用进行研究探讨。
关键词 : 中心结构 ;水缸 ;蒸锅式 ;隔热板 ;管路
中图分类号 : TQ330.47 文章编号 : 1009-797X(2020)23-0025-04
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2020.23.005
随着 “ 工业 4.0” 及 “ 中国智造 2025” 战略的升 (1)人机效率低,一人 5~8 机,存在 “ 推、扶、压 ”,
级以及国家对轮胎企业节能减排生产的要求,现国内 工人劳动强度大。
各工厂前期投入的全钢机械轮胎定型硫化机普遍存在 (2)中心机构存在高度不可自动调节及窜水等问
自动化程度低、精度差、效率低、能耗高、维护成本高、 题。
换产不方便、工人劳动强度大等突出问题。为解决这 (3)动力水驱动各执行部件、能耗大、效率低、
些突出问题,需对现存硫化机进行升级改造,现对其 动作慢、同步性差、硫化辅助时间长。水缸驱动,密
升级改造应用进行探讨。 封圈更换频繁,3~6 月更换一次,故障率高。
(4)蒸锅加热易泄漏、能耗高、每次硫化完成时,
1 升级改造背景 蒸汽都要排放到车间中,排放噪声大。
现存全钢机械轮胎定型硫化机(图 1)存在诸多 (5)机械手定中差,转入转出重复精度低,导致
问题,困扰着各轮胎制造厂家。主要表现在以下几个 轮胎动平衡性差,子口大边数量增多。
方面 : (6)热板式温度上下热板不均匀,温差大,热板
升温慢。
(7)热工管路系统庞大,占地空间大,其焊接点
多、密封多、泄漏点多、维修空间狭小,更换阀门费时,
安全性差。阀门形状各异、保温困难、散热多。
2 升级改造应用探讨
针对现存全钢机械轮胎定型硫化机存在诸多问
题,对其进行升级改造应用进行探讨,主要为表现在
以下几个方面。
作者简介:郭良刚(1986-),男,本科,工程师,产品经理,
主要从事硫化机、线体产品及检测设备的设计研发工作。
图 1 现存全钢机械轮胎定型硫化机机 收稿日期 :2020-07-07
2020 第 46 卷 ·25·
年

