Page 82 - 《橡塑技术与装备》2020年23期(12月上半月橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (RUBBER)
2.1 中心机构升级改造 一次,维护成本高 ;②动力站常年开动,能源损耗大,
(1)改造前 :中心机构下环运动由脱胎装置水缸 动力水管路密封圈易腐蚀,漏点多 ;③各动作依靠滑
驱动,中心机构中心缸内含上活塞、下活塞、拉伸套、 阀、切断阀,并配置接近开关进行位置准停,但因滑
定型套,上环动作由动力水驱动,依靠拉伸套、定位 阀、切断阀换向的延时性,滑阀及切断阀的间歇泄漏,
套实现胶囊拉伸、定型高度。存在下列问题 :①当换 出现准停位置不准确,左右同步性差。升级改造前如
产规格调整时,拉伸、定型高度不能自动控制,须人 图 4 所示。
工更换 ;②设备停机率高,工人劳动强度大 ;③托胎
水缸上活塞、下活塞密封、脱胎水缸密封密封 3~6 月
更换一次,更换频繁。改造前中心机构如图 2 所示。
图 4 升级改造前
图 2 改造前中心机构
(2)改造后 :液压驱动取代动力水驱动,水缸更
(2)改造后 :采用双星专利一段式中心机构,可
换为液压缸。有下列优点 :①采用液压驱动,管路无
达到下列效果 :①上下环动作液压驱动,取消定型、
锈蚀,液压油路密封性好,密封圈 2~3 年更换一次,
拉伸套,上环内置位移传感器,控制上环高度,定型
维护成本低;②液压驱动速度可调、动作稳定、效率高;
高度精度≤ ±1.5 mm。当换产规格调整时,可在工控
③不受动力站影响,液压站一机一控,单台故障,单
机界面上设置定型、拉伸高度,方便快捷 ;②侧螺旋
台维修,不影响其他硫化机。升级改造后如图 5 所示。
喷式喷汽结构设计,胶囊内温度均匀 ;侧切式回汽设
计,可解决氮气硫化胶囊内部形成的冷凝水,保证胶
囊上下温差范围 ;③内温测温一般采用热工回路测温,
测量温度与实际胶囊内温度有差异。现中心机构胶囊
内测温,测温数据准确 ;④一段式中心机构,机械式
硫化机升级改造不再需要挖地基,可减少地基土建工
程量。改造后中心机构如图 3 所示。
图 3 改造后中心机构
2.2 动力水升级改造
图 5 升级改造后
(1)改造前 :机械手升降驱动,脱胎升降驱动,
卸胎机构进出及翻转驱动,活络模驱动全部采用水缸 2.3 蒸锅升级改造热板
驱动。存在下列问题 :①水缸驱动,密封 3~6 月更换 改造前 :蒸锅式加热,存在下列问题 :①存在锅
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