Page 70 - 《橡塑技术与装备》2021年20期(10月下半月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料)                            CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (PLASTICS)

             测实际喷嘴位置的温度变化。设定喷嘴温度为 200 ℃。                       直接表面接触,升温速度快。在加温过程中,   加热圈
             喷嘴中,  控制 1 与控制 2 之间的距离是 50 mm, 监控 2               1 的高温已经严重影响了控制 2 对于加热圈  2 的升温
             与监控 1 之间的距离是 25 mm 。                              判断,错误的判断加热圈 2 的升温速率,由于这种错
                 图 2  分析,   加热 8  min 后,控制 2 达到温度设定            误的升温速率与机器设定时的校正升温速率有巨大差
             值,此时二个加热圈不再加热。但由于加热圈 1 的加                         异,   使机器控制系统判断为加热发生故障,在 17  min
             热滞后原因,  喷嘴前端仍然继续升温,  距离越远,  温差                    后,启动断电保护。在进行强制供电后,在 38 min 后,
             越大,   过高的温度,   可以使原料迅速降解,分解。此                     机器再次启动断电保护,在控制 2 仍未到设定温度情
             种设计,不利于热稳定性差的塑料。因此,  在这基础上,                       况下,再次进行强制供电,由于二者升温速率的差异,
             增加一个温度控制,确保喷嘴头部的温度控制。                             机器又一次报警断电。此种设计,不利于机器的正常
                                                               运行。


                                                               3 优化后加长喷嘴的加热与温度控制
                                                                   根据以上二个测试结果,   对于加长喷嘴的加热装
                                                               置做了优化 :
                                                                  (1)减小加热圈 1 的功率,(也可加大加热圈 2
                                                               的功率,在这里  由于加热圈 2 的形状特定,加大后的
                                                               效果不太明显,故不采用加大方案)使加热圈在加热
                                                               过程中的升温速率减小,   尽量避免二个加热圈由于升
                                                               温速率过大,而出现机器报警的现象。
                                                                  (2)增加温度控制 1 和 2 之间的距离,尽量避免
                         图 2 单点温控的加热曲线
                                                               加热圈 1 的高温影响控制 2。
                 为此,   进行第二次测试,在图 1 中,增加一个控
             制 1,控制 1 检测加热圈 1 温度,控制 2 检测加热圈
             2 温度 , 监控 1 和 2 分别安装针式热电偶,  用于监测实
             际喷嘴位置的温度变化。设定相同的喷嘴温度为 200
             ℃ , 测试结果如图 3。








                                                                       图 4 优化后的加长喷嘴的加热示意图


                                                                   图 4 分析,  在图 1 测试的基础上优化 :
                                                                  (1)根据加热功率公式,计算出 :
                                                                          N T1 = q T A T =7×212=1 484 W
                                                                   加热圈 1 功率取整数为 1 500 W。
                                                                            N T2  = q T A T =7×56=392 W
                         图 3 多点温控的加热曲线
                                                                   加热圈 2 功率取整数为 400 W
                 图 3  分析,由于控制 1  的加入,使喷嘴头部的温
                                                                  (2)增大温控 1 与 2 之间的距离,零件实际控制
             度非常接近与设定温度,温度变化也基本平稳,但由
                                                               1 与控制 2 之间的距离是 92 mm, 监控 2 与监控 1 之间
             于喷嘴的结构原因,加热圈 2  与控制 2 中有螺纹连接
                                                               的距离是 25 mm. 设定喷嘴温度为 200 ℃。
             部分,传热性能差,升温缓慢,加热圈 1 与控制 1 是


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