Page 70 - 《橡塑技术与装备》2021年20期(10月下半月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (PLASTICS)
测实际喷嘴位置的温度变化。设定喷嘴温度为 200 ℃。 直接表面接触,升温速度快。在加温过程中, 加热圈
喷嘴中, 控制 1 与控制 2 之间的距离是 50 mm, 监控 2 1 的高温已经严重影响了控制 2 对于加热圈 2 的升温
与监控 1 之间的距离是 25 mm 。 判断,错误的判断加热圈 2 的升温速率,由于这种错
图 2 分析, 加热 8 min 后,控制 2 达到温度设定 误的升温速率与机器设定时的校正升温速率有巨大差
值,此时二个加热圈不再加热。但由于加热圈 1 的加 异, 使机器控制系统判断为加热发生故障,在 17 min
热滞后原因, 喷嘴前端仍然继续升温, 距离越远, 温差 后,启动断电保护。在进行强制供电后,在 38 min 后,
越大, 过高的温度, 可以使原料迅速降解,分解。此 机器再次启动断电保护,在控制 2 仍未到设定温度情
种设计,不利于热稳定性差的塑料。因此, 在这基础上, 况下,再次进行强制供电,由于二者升温速率的差异,
增加一个温度控制,确保喷嘴头部的温度控制。 机器又一次报警断电。此种设计,不利于机器的正常
运行。
3 优化后加长喷嘴的加热与温度控制
根据以上二个测试结果, 对于加长喷嘴的加热装
置做了优化 :
(1)减小加热圈 1 的功率,(也可加大加热圈 2
的功率,在这里 由于加热圈 2 的形状特定,加大后的
效果不太明显,故不采用加大方案)使加热圈在加热
过程中的升温速率减小, 尽量避免二个加热圈由于升
温速率过大,而出现机器报警的现象。
(2)增加温度控制 1 和 2 之间的距离,尽量避免
图 2 单点温控的加热曲线
加热圈 1 的高温影响控制 2。
为此, 进行第二次测试,在图 1 中,增加一个控
制 1,控制 1 检测加热圈 1 温度,控制 2 检测加热圈
2 温度 , 监控 1 和 2 分别安装针式热电偶, 用于监测实
际喷嘴位置的温度变化。设定相同的喷嘴温度为 200
℃ , 测试结果如图 3。
图 4 优化后的加长喷嘴的加热示意图
图 4 分析, 在图 1 测试的基础上优化 :
(1)根据加热功率公式,计算出 :
N T1 = q T A T =7×212=1 484 W
加热圈 1 功率取整数为 1 500 W。
N T2 = q T A T =7×56=392 W
图 3 多点温控的加热曲线
加热圈 2 功率取整数为 400 W
图 3 分析,由于控制 1 的加入,使喷嘴头部的温
(2)增大温控 1 与 2 之间的距离,零件实际控制
度非常接近与设定温度,温度变化也基本平稳,但由
1 与控制 2 之间的距离是 92 mm, 监控 2 与监控 1 之间
于喷嘴的结构原因,加热圈 2 与控制 2 中有螺纹连接
的距离是 25 mm. 设定喷嘴温度为 200 ℃。
部分,传热性能差,升温缓慢,加热圈 1 与控制 1 是
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