Page 100 - 《橡塑技术与装备》2023年9期
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橡塑技术与装备                                          CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT

                            表 1 试验方案编号                             选取 TY3 终炼胶同批次共 40 车,快检各项检测
                   项目            停放一天           停放八天           数据合格,满足工艺技术要求,表 2 列出同批次 TY3
                 终炼胶编号          TY3-1 前        TY3-8 前
               胎面挤出后编号          TY3-1 后        TY3-8 后         胶料与挤出气孔相关的门尼黏度以及炭黑分散快检数
                                                               据,具体见表 2。
             1.5 性能测试
                                                                              表 2 TY3 胶料数据
                 胶料性能检测均按照相应国家标准进行测试。
                                                                           炭黑分散等级          门尼黏度 M L (1+4)100℃
                 硫 化特 性 按 GB/T 16584—1996 测 定,温 度 151            项目    最大值   最小值    平均值   最大值    最小值   平均值
                                                                 数值     7.3   6.9   7.16    74    71    72.8
             ℃ ;门尼黏度按 GB/T  1232.1—2016 测定 ;拉伸强度
             按 GB/T  528—2009 测试,撕裂强度按 GB/T  529—                  分析以上数据,此批次 TY3 胶料混炼均一,胶料
             2008 测试 ;硬度按 GB/T 531.1—2008 测试 ;   冲击            混炼质量较高,炭黑表面与生胶产生了一定的结合作
             弹性按 GB/T  1681—2009 测试 ;阿克隆磨耗按 GB/T               用,同批次比较稳定,有利于胶料正常挤出生产。
             1689—2014 测试 ; DIN 磨耗按 GB/T  9867—2008 测          2.2 挤出工艺
             试 ;热空气老化按 GB/T 3512—2014 测试。                          挤出生产 12R22.5 胎面时,选取胎面时优先保证
                                                               胎面质量在标准范围,尺寸可均匀偏大或偏小。第一
             2 结果与讨论                                           天和第八天挤出生产,挤出生产相关工艺见表 3,挤
             2.1 终炼胶料                                          出胎面断面扫描图见图 1,图 2。
                                                     表 3 挤出生产工艺
                      方案      线速度      供胶方式      挤出温度 /℃     接取温度 /℃       胎面重量       米重波动       气孔率
                     TY3-1      12       3 片        113          35       15.4~15.6   4.08~4.21   1.57
                     TY3-8      14       2 片        117          39       15.0~15.2   3.97~4.25   8.95






























                                                 图 1 TY3-1 胎面断面扫面图


                 由表 3 可见,当胶料停放时间达到 8 天(内控                          TY3 终炼胶进挤出机前后胶料性能测试结果见表
             ≤ 5 天),在挤出生产过程中,供胶不足且提高压出速                        4。
             度时,胶料气孔率增大明显,已超内控指标(≤ 4%)                             分析表 4 数据,随胶料停放时间延长到 8 天,胶
             一倍多 ;当挤出过程中米称波动较大时,可能会存在                          料中一些极性较强配合剂相互聚集,形成包围圈,限
             挤出胎面气孔率偏大现象。                                      制部分橡胶分子链的运动,胶料门尼黏度增大 ;胶料
             2.3 胶料性能                                          在经过冷喂料挤出机时胶料存在一次再加工过程,导

                                                                                                         9
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