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工业自动化                                       许志胜 等·西门子 S7-1500 的 PID 温度控制在挤出机上的应用


                   (6)设定值与过程值的差值大于过程值上限与过                         程虽然平稳,超调小,却极耗时间 , 如图 12 所示。
                程值下限之差的 30%。
                   (7)设定值与过程值的差值大于设定值的 50%。
                   (8)设定值大于过程值。
                    为了满足上述要求,并使系统进入稳态,可以手
                动模式下调整输出,使受控量相对稳定,然后启动预
                调节。挤出机的机筒区共有 6 路 PID 温度控制(如图
                10),开始调试时 6 路 PID_TEMP 工艺对象分别做预
                调节,使用调节后的 PID 参数控制机筒区温度,升温
                平稳,时间长,超调小,如图 11 所示。




                                                                     图 12 多路 PID_TEMP 预调节后机筒区 5 的参数

                                                                      借助于死区功能可以很好的解决第 1 个问题。如
                                                                  果过程值位于设定值附近的死区内,则控制偏差会受
                                                                  到抑制,这样  PID  算法就不会做出响应并且会减少输
                                                                  出值不必要的波动。在调节过程中,加热或制冷过程
                                                                  的死区宽度不会自动设置。必须手动对死区宽度进行
                     图 10 单路 PID_TEMP 预调节后升温曲线                    正确组态。如果将死区宽度设置为  0.0,会禁用死区。

                                                                  考虑到温度的滞后及要求的控制精度 ±1℃,把死区
                                                                  宽度设为 2℃,这样当误差在 2℃之内时,PID 算法会
                                                                  保持输出值不变,减少了波动。
                                                                      借助于设置控制区域宽度可以解决第 2 个问题。
                                                                  如果过程值不处于设定值附近的控制区,控制器将输
                                                                  出最小输出值或最大输出值。这意味着,过程值会更
                                                                  快地到达设定值。如果过程值位于设定值附近的控制
                                                                  区内,则输出值通过  PID  算法进行计算。挤出机正常
                                                                  工作时的温度在 200℃左右(根据物料的区别略有不
                                                                  同),把控制区域宽度设为 100℃,当温度在 100℃以
                   图 11 单路 PID_TEMP 预调节后机筒区 5 的参数
                                                                  下时,控制器输出 100% ;当温度在 300℃(由于风机
                    但是机筒区的温度控制属于多区域控制系统,多                         快速制冷的原因几乎不可能达到)时,控制器输出 0%。
                区域控制系统的特点为各个温度区域会由于热耦合而                           设置控制区域宽度后,由于温度滞后的原因,会使超
                相互影响,在这种多区域控制的应用中有必要同时对                           调变大,但会大大缩短到达设定值的时间,而且过程
                各区域完成预调节加热。同时激活 6 路 PID_TEMP 的                    值最终也会趋于稳态,总体来说是利大于弊。
                预调节功能,调节后的 P 值及 I 值都有所增加,升温                       4.4 风机的控制
                过程明显变短。                                               风机的控制没有使用工艺对象 PID_TEMP 输出控
                    使用多路预调节后的 PID 参数加热机筒区温度时,                     制,而是编写程序短时制冷。经过反复测试后得到的
                存在 2 个问题。1 是接近于稳态时,由于存在温度误                        控制逻辑为(如图 13):当温度偏差大于 5℃时,制
                差,PID 输出频繁波动,导致固态继电器频繁通断 ; 2                      冷风机一直接通 ;当温度偏差大于 1.5℃小于 5℃时,

                是当实际值远低于设定值时,PID_TEMP 就开始调节                       周期内短时接通,10 s 周期接通 2 s ;当温度偏差小于
                输出,导致 PID 输出并没有达到 100%,这种升温过                      1.5℃时,考虑温度的滞后性,不制冷。




                2019     第   45 卷                                                                      ·47·
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