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设备管理与维护                                              张趁趁 等·浅谈高频电化学水处理系统在电厂的应用



















                               图 4 集垢模拟图                                         图 5 电极分布示意


                部破坏细胞结构。
                    通过以上原理分析、同行业应用调研、生产厂家
                实地考察,我们认为高频电化学水处理系统可适用于
                我公司冷却水系统的改造方案,并能有效提高循环水
                利用率。
                                                                                 图 6 电极切面示意图

                3 实施方案                                            3.2 循环水系统改造
                3.1 设备选型                                              将原有净化水站至辅机冷却系统管道改装置冷却
                    设备单机配备电极 6 个,设计水处理能力 120                      塔蓄水池中,并加装扬程 85  m, 出水量 75  m³ 水泵和
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                m / 电极,辐射范围 ±7.5  m。我公司循环水蓄水池容                    止回阀各一台。从而实现了辅机冷却系统与冷却塔蓄
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                积 3  500  m ,面积 2  000  m ,深度 1.5  m。为提高水         水池间的闭式循环,(见图 7)。
                处理能力和效率,采用 AWT3600/H 设备 6 台,电极
                                                                  3.3 设备运行效果
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                36 个,设计处理能力 4 320 m , 均匀分布在蓄水池中。                      设备投运 6 个月后,补水量由原来的 2 500 m³/d,
                设备启动后可独立运行,互不干涉,故障时鸣笛报警。                          降为 1  200  m³/d,排污量由原来的 1  500  m³/d,降为
                不影响凝汽器冷却水系统正常运行。运行过程中电极                           0  m³/d,缓蚀阻垢剂与杀菌灭藻剂已停止投放,设备
                可逐个清理,周期为 1 次 / 月,清理工作量较小,单                       投运时为最易滋生微生物的 5 月份,蓄水池壁上无明
                人操作,将设备断电,电极抽出水面,敲击震荡至附                           显生物,电极上泥垢非常明显,肉眼即可观察到,并
                着物(水垢)脱落即可。如图 5、图 6 所示。                           连续 15 天取样检测,(检测数据见表 4)。


                                                      表 4 改造后循环水指标
                                                                                      -1
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                                                          -1
                                 温度 /℃     PH   硬度 /(mmol . L )  碱度 /(mg . L )  电导率 /(Us . cm )  氯根含量 /(mg . L )
                         循环水       20     8.77       7.6           305          1 213          213
                    将辅机冷却系统管道改装置冷却塔蓄水池中,启                         124.95 万元 / 年,节约补水 1  300  m³/d,约 43.00 万
                动循环水泵。真正实现了辅机冷却系统与冷却塔蓄水                           元 / 年,节约药剂使用 100%,费用约 6 万元 / 年,该
                池间的闭式循环,至今一直运行良好。                                 项目共计 6 台(套),投资 126.00 万元,设备投运后
                                                                  每年节省排污费、补水费用、维保费用、药剂费用等
                4 经济效益分析                                          可量化费用共计 154.14 万元 / 年,投资回报期 8.20
                4.1 设备投运前后各项费用                                    个月。
                    设备投运前后各项费用见表 5。
                4.2 节能与投资回报期                                      5 结束语
                    设备投运后,实现了闭环零排污,节约排污费                              通过上述设备技术选型和处理量配置,高频电化


                2019     第   45 卷                                                                      ·41·
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