Page 54 - 《橡塑技术与装备》2017年22期(11月下半月塑料)
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橡塑技术与装备(塑料)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (Plastics)

                                         表 1 原料更换后产品合格率以及不合格品分布表
               日期     产量 / 个  合格率 /%  擦花 /%   透光 /%   水花 /%   发黑 /%   黑点 /%  膜切痕 /%   气泡 /%   错位 /%   其他 /%
                6.3    19 994  93.2     5.3     4.6     1.6     -       1.9    83.6     -       0.5     2.5
                6.4    19 827  92.9     4.7     5.6     2.0     -       3.5    74.8    0.8%     1.0     7.6
                6.5    19 636  94.8     7.8     6.3     -       -       4.7    71.8     -       -       9.4
                6.6    20 408  93.5     5.6     5.4     -       0.5     -      82.6     -       0.9     5.0
                6.7    18 860  92.9     7.0     6.5     -       0.3     1.3    75.5     -       0.6     8.8
                6.8    20 013  92.5     3.7     4.1     0.8     -       6.0    76.4     -       0.8     8.2
                6.9    21 101  90.4     4.3     5.9     1.2     -       2.8    80.2     -       1.3     4.3
               总计     139 839  92.9     5.3     5.5     0.9     0.1     2.9    78.2     0.1     0.8     6.3

                                                 表 2 改进后厂徽合格率统计
                 时间       产品总数 / 个     合格品 / 个     合格率 /%        时间       产品总数 / 个     合格品 / 个     合格率 /%
                 6.28       20 529      18 573       90.5        7.11       20 772      19 366       93.2
                 6.29       19 153      17 954       93.7        7.12       20 475      18 976       92.7
                 6.30       19 554      17 477       89.4        7.13       20 088      18 632       92.8
                  7.1       20 270      18 539       91.5        7.14       23 558      19 424       82.5
                  7.2       21 185      19 526       92.2        7.15       21 524      20 019       93.0
                  7.3       16 691      15 485       92.8        7.16       22 015      20 439       92.8
                  7.4       19 516      18 123       92.9        7.17       20 956      19 580       93.4
                  7.5       20 348      18 898       92.9        7.18       21 249      19 337       91.0
                  7.6       20 561      19 094       92.9        7.19       20 750      19 292       93.0
                  7.7       23 864      19 260       80.7        7.20       21 795      20 033       91.9
                  7.8       21 587      20 081       93.0        7.21       22 115      20 421       92.3
                  7.9       20 428      18 978       92.9        7.22       22 138      20 456       92.4
                 7.10       20 046      18 774       93.7        7.23       21 846      20 112       92.1
                                                                 合计         543 013     496 849      91.5

             4 结论                                              品试制及生产试验确定最终的改善措施。首先使用经

                (1)WB801 厂徽采用模内转印技术,自 2003 年                   修正后的厂徽模具,采用 AS  368R 为厂徽注塑材料,
             投产以来,根据生产反馈,合格率一直偏低,最高时                           更改了厂徽生产的工艺流程,安排人员直接在机台盘
             也才达到 75% 左右,而且采用模内转印技术,生产成                        剪去浇口料,然后装盒、检验、入库。
             本本身就偏高,因此低合格率就导致成本更加高,不                              (4)根据最终的工艺优化方案试制了厂徽并投入
             利于企业的长远发展,所以迫切需要解决。                               生产。通过最终结果分析证明,此优化方案取得了良
                (2)组织组员针对调查出影响 WB801 厂徽合格                      好成果。厂徽合格率已经由原来的最高 75% 提高到了
             率低的原因,分析出擦花、水花、气泡、膜切痕、透                           目前的 91% 左右,超额完成了预期目标值,同时提高
             光石影响合格率的主要问题,再与生产工艺流程相结                           了生产效率,降低了产品成本,增加了企业的市场竞
             合分析出产生这些问题的主要原因。主要原因是 :①                          争力,也为同类产品的生产工艺方案优化提供了参考。
             注塑机选型不合理 ;②产品脱模时砸伤 ;③厂徽模具
             磨砂面太粗燥 ;④厂徽模质量差。                                  参考文献 :
                                                               [1]   皮阳雪,陈显颂,陈景文,等 .  IMD 光油、IMD 油墨、IMD
                (3)根据分析结果,初步拟定改善措施,再经产
                                                                   薄膜及制备 [J]. 丝网印刷,2015(12):35~37.
                 Study on improvement of qualified rate of Wuliangye bottle label
                                                 of factory emblem

                                            Pan Yajun , Wang Xuanlun , Yang Jing 2
                                                                   2
                                                    1
                         (1. Sichuan Yibin Plastic Packaging Materials Co. LTD., Yibin 644007, Sichuan, China;
                                   2. Chongqing University of Technology, Chongqing 400054)
                 Abstract: Aiming at the problem of low qualified rate of WB801 bottle label of factory emblem such as
             abrasion mark, water mark, bubble, film cutting mark and light transmission, the paper used brainstorming to
             find out the main reasons causing these problems. According to the analysis, the preliminary improvement


             ·38·                                                                            第 43 卷  第  22 期
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