Page 53 - 《橡塑技术与装备》2017年22期(11月下半月塑料)
P. 53

工艺与设备                                                       潘亚军 等·五粮液厂徽瓶标合格率提升研究


                费用低,而且效果检查也比较容易,并能够立即看到                           伤问题依然存在,没有任何好转 ;试制改性 PMMA,
                结果。直接在周转箱内装入一半水,放在机台旁接产                           产品表面擦伤问题有所改善,但收效甚微,同时,由
                品。方案三 :更改流程,增加人员,直接在机台旁剪                          于采用改性材料,价格上涨幅度比较大,从经济角度
                去浇口料装盒、检验、入库。该方案也比较容易实施,                          来看不合算。所以措施五不适宜实施。
                首先从厂徽组抽出 6 个人员组成 1 个班进行三班倒,1                          从 前面 的 措 施的 试 制效 果 来 看,擦 花 问 题和 透
                名人员负责直接在注塑机旁,每掉下一模产品,立即                           光问题均得到有效解决,但发黑、黑点、气泡和水花
                拿走剪去浇口料,分开合格品与不合格品,另一名人                           问题还没到得到有效解决。由于影响问题的主要因素
                员负责将合格品装盒、送检、入库。                                  是注塑机的料筒过大,需要更换,但成本偏高。依据
                2.3 措施三 :修正厂徽模具磨砂面                                图 3  Demag 公司推 荐的各种 材料生产 实际使用的 最
                    安排模修人员对检查到的厂徽磨砂面太粗燥的位                         小料筒百分比来看,AS 和 PS 两种材料对注塑机料筒
                置手工修正,使得厂徽磨砂面平整光。在注塑过程中                           要求相对 PMMA 要低一些,最低可以是料筒容积的
                能够使厂徽膜完全贴合到位,防止出现透光现象。                            10% 左右。PS 和 AS 二种材料目前车间使用范围比较
                2.4 措施四 :厂徽膜质量提高                                  广,而且加工工艺与 PMMA 比较接近,价格方面也比
                                                                  PMMA 便宜较多。将 PS  143E 和 AS  368R 二种材料
                    厂徽膜质量提高方案主要由供方进行。供方安排
                                                                  同用 110# 注塑机进行试制。PS 143E 由于熔体黏度比
                技术人员到现场查看了实际情况,并将意见带回,以
                                                                  较低,试生产过程中无法与厂徽膜贴合,因此不能用
                解决厂徽膜定位基准不易检测、附着力差和膜切痕等
                                                                  于厂徽生产。AS  368R 与厂徽膜能够完好贴合,外观
                问题。
                                                                  效果与 PMMA 生产一样,同时功能不受任何影响,且
                2.5 措施五 :更换性能比较优异的 PMMA
                                                                  未发现发黑、黑点、气泡和水花等问题,因试生产比
                    试制 2 种不同牌号的 PMMA 和一种改性的
                                                                  较少,报告公司后,同意在该机台进一步试生产,以
                PMMA,然后对其结果进行分析比较,最终选择最适
                                                                  检验效果。表 1 是连续几天的统计结果。从表 1 可以
                宜的材料牌号。
                                                                  看出,采用 AS  368R 后,基本解决了发黑、黑点、气
                                                                  泡和水花等问题,并且可以不用更换注塑机料筒,同
                3 产品试制及生产试验
                                                                  时采用 AS  368R 还不需要烘干机和模温机,因此可以
                    根据拟定的工艺优化设计方案进行产品试制,分
                                                                  作为一个对策措施予以推广实施。
                析试制结果,根据试制结果制定最终的改善措施。
                    由于措施一中更换注射系统的费用较大,所以决
                定先行解决其他问题后再解决注塑机问题。在措施二
                中 :方案一不适宜实施。确实降低了产品在落入周转
                箱前的温度,但由于产品从传送带落入周转箱仍有一
                定的高度,并且厂徽在传送带上仍有堆积,产品表面
                擦伤问题没有解决。方案二也不适宜实施。虽然解决
                                                                        图 4 原料更换后产品不合格品分布比例图
                了产品落入周转箱时的砸伤问题,但是厂徽产生了大
                量水花,无法使用。并且由于直接落入水中,又增加                               通过实施以上措施的产品试制,分析结果,决定
                了干燥问题无法解决。方案三可以推广实施,产品擦                           了最终的工艺优化方案。首先使用经修正后的厂徽模
                伤问题得到有效解决,基本很少有擦伤现象出现,合                           具,采用 AS  368R 为厂徽注塑材料,更改了厂徽生产
                格率得到大幅度提高。措施三可以推广实施,在模具                           的工艺流程,安排人员直接在机台盘剪去浇口料,然
                上发现 2 个磨砂面边缘处过分粗燥,经模修人员修正                         后装盒、检验、入库。将这个工艺优化方案运行一段
                后,在生产过程中的偶尔透光问题得到了解决。措施                           时间后,最终效果检查。通过最终结果分析证明,此
                四中经供货方配合解决了定位基准不易检测问题和附                           优化方案取得了良好成果。如表 2 所示 :厂徽合格率
                着力差的问题。由图 4 可知,对膜切痕这个问题目前                         已经由原来的最高 75% 提高到了目前的 91% 左 右,
                由于印刷技术上的问题仍无法解决。措施五的结果是                           超额完成了预期目标值。通过该研究,提高了生产效
                试制两种其他牌号 PMMA:MD001 和 VH001,产品擦                   率,降低了产品成本,增加了企业的市场竞争力。


                      年
                2017     第   43 卷                                                                      ·37·
   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58