Page 130 - 《橡塑技术与装备》2022年4期
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橡塑技术与装备 CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT
据使用位置具体设计定制而成,量程涵盖其可能使用 上的缓冲,使气缸运行平稳无冲击、爬行现象。抓胎
的最大最小范围,后期可根据具体硫化机及轮胎型号 爪行程调整好位置,保证轮胎能在抓胎爪上滑动,并
进行调节,具体场景具体分析。 且保证轮胎不掉落。把调整杆螺母备紧,达到防松目
的。机械手摆动气缸压力不得改动,调整速度只需要
3 理论计算与仿真 调整节流阀和流量即可,盲目调整压力会导致气缸启
半钢硫化机变频机械手转入转出电机到位后接收 停不稳速度过快。
到接近开关信号停止,但由于支臂本身及爪盘轮胎带 (3)调节完毕后将三检测表如图 4 固定至爪盘上,
有惯性,会继续运行一点位置,此时缓冲导向杆缓冲 每次转入后分别检测与中心机构(工装)的 X、Y、Z
器顶到顶块强制停止,电机额定转矩 420 N . m,此扭 向的检测值,X 为横向位移,Y 为纵向位移,Z 为垂直
矩离合器可调扭矩范围为 20~500 N . m,调节扭矩离 位移。试验机重复运行,每天取 10 次记录,制作表格,
合器调节限制转矩为 420 N . m,在强制停止若超过额 记录每次检测值并制作散点图,每天检测 10 次的 X、 Y、
定转矩 420 N . m 则离合器实现空转打滑,可以防止支 Z 向的检测值最大最小值作差,差值小于 0.5 mm 即为
臂转动惯性损坏电机,也实现了强制停止保证定中, 合格,即重复精度小于 50 丝以内,可以满足生产需求。
从而实现机械手爪盘与中心机构重复精度 Φ0.5 mm 以 本次试验为实地论证试验,具有现场实物及可依靠的
内。 现场凭据,验证现场记录如图 5 所示,为以后的批量
化生产提供可靠的可行性保证。
4 实物验证试验
(1)半钢轮胎定型硫化机变频机械手机械手摆入
将机械手摆入到中心机构如图 4 所示,调整同轴度 Φ1
mm。调整支臂轴心下方感应块角度,使停止位接近开
关刚好灯亮,(接近开关距离感应块建议 6~8 mm)支
臂转出到位液压缓冲器压缩到底(旋转缓冲器后端调
节旋钮建议在 7~8 之间),液压缓冲器位置多次调节
确认最终恰当位置并固定,支臂停止稳定无晃动。机
械手摆出将机械手摆出到抓胎位,按以上同样步骤调
节。调整机械手电机摆动程序,控制速度且调整至平 图 5 半钢轮胎定型硫化机变频机械手验证现场记录
稳运行,调整两机械手减速位感应块角度至摆入摆出
同步。机械手感应块位置旋转角度微调至合理范围, 5 结论
即便小角度旋转会导致支臂转动幅度过大,可多次摆 半钢轮胎定型硫化机变频机械手结构上更大程度
入支臂调节确定位置,并调节左右机械手至同步。 上适应了小尺寸半钢双模硫化机配置,可调范围及角
度更大,为升级改造硫化机提高了通用性、互换性,
运行平稳,定中准确。因为结构轻便,占用空间较小
等优点,基本解决了机械手整体结构庞大、笨重且调
整维修不便的问题,提高了现场轮胎硫化机装卸胎的
重复精度,可根据现场状况适配各形式机械式、液压
式硫化机。经现场调试验证,在满足生产需求的基础
图 4 半钢轮胎定型硫化机变频机械手验证
上,已实现升降及转入转出电机节约能源消耗大于
(2)机械手升降速度通过电气程序调节,调节好 20%,对中性误差在 Φ0.05 mm/20 000 次,对于轮胎
定位轴的高度,螺母紧固 ;调节两机械手减速位、停 定型硫化机机械手是一种结构性调整,在进一步调试
止位、极限位接近开关高度位置一致,保证两侧机械 优化后也将陆续参与到市场项目中。
手同步。调整抓胎爪扩张收缩气缸的节流阀以及气缸
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