Page 130 - 《橡塑技术与装备》2022年4期
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橡塑技术与装备                                          CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT

             据使用位置具体设计定制而成,量程涵盖其可能使用                           上的缓冲,使气缸运行平稳无冲击、爬行现象。抓胎
             的最大最小范围,后期可根据具体硫化机及轮胎型号                           爪行程调整好位置,保证轮胎能在抓胎爪上滑动,并
             进行调节,具体场景具体分析。                                    且保证轮胎不掉落。把调整杆螺母备紧,达到防松目
                                                               的。机械手摆动气缸压力不得改动,调整速度只需要
             3 理论计算与仿真                                         调整节流阀和流量即可,盲目调整压力会导致气缸启
                 半钢硫化机变频机械手转入转出电机到位后接收                         停不稳速度过快。
             到接近开关信号停止,但由于支臂本身及爪盘轮胎带                              (3)调节完毕后将三检测表如图 4 固定至爪盘上,
             有惯性,会继续运行一点位置,此时缓冲导向杆缓冲                           每次转入后分别检测与中心机构(工装)的 X、Y、Z
             器顶到顶块强制停止,电机额定转矩 420  N . m,此扭                    向的检测值,X 为横向位移,Y 为纵向位移,Z 为垂直
             矩离合器可调扭矩范围为 20~500  N . m,调节扭矩离                   位移。试验机重复运行,每天取 10 次记录,制作表格,
             合器调节限制转矩为 420  N . m,在强制停止若超过额                    记录每次检测值并制作散点图,每天检测 10 次的 X、 Y、
             定转矩 420  N . m 则离合器实现空转打滑,可以防止支                   Z 向的检测值最大最小值作差,差值小于 0.5 mm 即为
             臂转动惯性损坏电机,也实现了强制停止保证定中,                           合格,即重复精度小于 50 丝以内,可以满足生产需求。
             从而实现机械手爪盘与中心机构重复精度 Φ0.5 mm 以                      本次试验为实地论证试验,具有现场实物及可依靠的
             内。                                                现场凭据,验证现场记录如图 5 所示,为以后的批量
                                                               化生产提供可靠的可行性保证。
             4 实物验证试验
                (1)半钢轮胎定型硫化机变频机械手机械手摆入
             将机械手摆入到中心机构如图 4 所示,调整同轴度 Φ1

             mm。调整支臂轴心下方感应块角度,使停止位接近开
             关刚好灯亮,(接近开关距离感应块建议 6~8  mm)支
             臂转出到位液压缓冲器压缩到底(旋转缓冲器后端调
             节旋钮建议在 7~8 之间),液压缓冲器位置多次调节
             确认最终恰当位置并固定,支臂停止稳定无晃动。机
             械手摆出将机械手摆出到抓胎位,按以上同样步骤调
             节。调整机械手电机摆动程序,控制速度且调整至平                             图 5 半钢轮胎定型硫化机变频机械手验证现场记录
             稳运行,调整两机械手减速位感应块角度至摆入摆出
             同步。机械手感应块位置旋转角度微调至合理范围,                           5 结论
             即便小角度旋转会导致支臂转动幅度过大,可多次摆                               半钢轮胎定型硫化机变频机械手结构上更大程度
             入支臂调节确定位置,并调节左右机械手至同步。                            上适应了小尺寸半钢双模硫化机配置,可调范围及角
                                                               度更大,为升级改造硫化机提高了通用性、互换性,
                                                               运行平稳,定中准确。因为结构轻便,占用空间较小
                                                               等优点,基本解决了机械手整体结构庞大、笨重且调
                                                               整维修不便的问题,提高了现场轮胎硫化机装卸胎的
                                                               重复精度,可根据现场状况适配各形式机械式、液压
                                                               式硫化机。经现场调试验证,在满足生产需求的基础
                   图 4 半钢轮胎定型硫化机变频机械手验证
                                                               上,已实现升降及转入转出电机节约能源消耗大于
                (2)机械手升降速度通过电气程序调节,调节好                         20%,对中性误差在 Φ0.05  mm/20  000 次,对于轮胎
             定位轴的高度,螺母紧固 ;调节两机械手减速位、停                          定型硫化机机械手是一种结构性调整,在进一步调试
             止位、极限位接近开关高度位置一致,保证两侧机械                           优化后也将陆续参与到市场项目中。
             手同步。调整抓胎爪扩张收缩气缸的节流阀以及气缸



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