Page 100 - 《橡塑技术与装备》2021年21期(11月下半月橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (RUBBER)
4 尾座箱体纵向壁厚的优化设计 探针,下界设置为 0.003 mm,上界设置为 0.03 mm。
4.1 尾座箱体纵向壁厚的优化设置步骤 4.2 尾座箱体纵向壁厚的优化结果
尾座箱体纵向壁厚的优化设置步骤与横向壁厚的 在优化步骤设置完毕后,对尾座箱体纵向壁厚进
优化设置类似。先添加一个边界探针,探测右端孔的 行优化计算。得到尾座箱体纵向壁厚探针图如图 15 所
最大形变量。将边界探针 comp1.bnd1 设置为目标函 示。最终得到纵向壁厚为 15.234 mm 时,右端孔最大
数,类型设置为最大化。尾座箱体的纵向壁厚 LL_ 形变量接近 0.03 mm,15.234 mm 为最优解,取整为
D1___3 设置为控制变量,初始值为 30 mm,下界设 15 mm。
置为 10 mm,上界设置为 30 mm。约束条件选择边界
图 15 纵向壁厚探针收敛图
尾座箱体最后得到的优化结果为,添加了上下两 5 尾座箱体最终结构的性能分析
对筋板,横向壁厚从 20 mm 减少为 10 mm,纵向壁 尾座箱体优化设计完成以后,对优化过的箱体再
厚从 30 mm 减少为 15 mm。三维模型如图 16 所示。 进行有限元分析,检查优化结果是否符合生产要求。
原本尾座箱体质量为 1 341.044 kg,优化以后的尾座 优化设计后的尾座箱体应力图如图 17 所示,形变图如
箱体质量为 938.519 kg,节约材料 45 钢 402.525 kg。 图 18 所示。
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优化以后的尾座箱体,最大应力值为 2.825 7×10 N/m ,
最大形变值为 0.05 mm,右端孔的最大形变值为 0.029
957 mm,符合工厂设计要求。
6 结论
本文主要对斜交轮胎成型机中的尾座箱体进行
了优化设计,在添加筋板的基础上,将横向壁厚从
20 mm 减小 为 10 mm,减 小 50%。将 纵向壁厚从
30 mm 减小为 15 mm,减小 50%。箱体的总质量从
1 341.044 kg,减小为 938.519 kg,节约材料 45 钢
402.525 kg,总质量减小约 30.02%。截止论文完成当
图 16 箱体优化后三维模型
日,45 钢原材料价格为每千克 4.2 元人民币,所以,
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