Page 100 - 《橡塑技术与装备》2021年21期(11月下半月橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶)                              CHINA RUBBER/PLASTICS  TECHNOLOGY  AND EQUIPMENT (RUBBER)

             4 尾座箱体纵向壁厚的优化设计                                   探针,下界设置为 0.003 mm,上界设置为 0.03 mm。
             4.1 尾座箱体纵向壁厚的优化设置步骤                               4.2 尾座箱体纵向壁厚的优化结果
                 尾座箱体纵向壁厚的优化设置步骤与横向壁厚的                             在优化步骤设置完毕后,对尾座箱体纵向壁厚进
             优化设置类似。先添加一个边界探针,探测右端孔的                           行优化计算。得到尾座箱体纵向壁厚探针图如图 15 所
             最大形变量。将边界探针 comp1.bnd1 设置为目标函                     示。最终得到纵向壁厚为 15.234  mm 时,右端孔最大
             数,类型设置为最大化。尾座箱体的纵向壁厚 LL_                          形变量接近 0.03  mm,15.234  mm 为最优解,取整为
             D1___3 设置为控制变量,初始值为 30  mm,下界设                    15 mm。
             置为 10  mm,上界设置为 30  mm。约束条件选择边界































                                                 图 15 纵向壁厚探针收敛图

                 尾座箱体最后得到的优化结果为,添加了上下两                         5 尾座箱体最终结构的性能分析
             对筋板,横向壁厚从 20  mm 减少为 10  mm,纵向壁                       尾座箱体优化设计完成以后,对优化过的箱体再
             厚从 30  mm 减少为 15  mm。三维模型如图 16 所示。                进行有限元分析,检查优化结果是否符合生产要求。
             原本尾座箱体质量为 1  341.044  kg,优化以后的尾座                  优化设计后的尾座箱体应力图如图 17 所示,形变图如
             箱体质量为 938.519 kg,节约材料 45 钢 402.525 kg。            图 18 所示。
                                                                                                           2
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                                                                   优化以后的尾座箱体,最大应力值为 2.825 7×10  N/m ,
                                                               最大形变值为 0.05 mm,右端孔的最大形变值为 0.029
                                                               957 mm,符合工厂设计要求。


                                                               6 结论
                                                                   本文主要对斜交轮胎成型机中的尾座箱体进行
                                                               了优化设计,在添加筋板的基础上,将横向壁厚从
                                                               20  mm 减小 为 10  mm,减 小 50%。将 纵向壁厚从
                                                               30  mm 减小为 15  mm,减小 50%。箱体的总质量从
                                                               1  341.044  kg,减小为 938.519  kg,节约材料 45 钢
                                                               402.525  kg,总质量减小约 30.02%。截止论文完成当
                        图 16 箱体优化后三维模型
                                                               日,45 钢原材料价格为每千克 4.2 元人民币,所以,

             ·46·                                                                            第 47 卷  第  21 期
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