Page 90 - 《橡塑技术与装备》2021年11期(6月下半月橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (RUBBER)
先将传动装置固定在成卷钢丝筒上,再将其固定在锁
紧装置上,进而达到钢丝的导开。其工序繁琐,锁紧
备件装置结构复杂,组成部件达 10 个之多,材料用到
金属和耐磨橡胶等材料,维修困难,易磨损,其结构
对传动装置的固定不够牢固,锁紧装置和传动装置用
轴承传动 , 轴承轴向是单边固定,直接采用套管隔离,
因套管无固定,钢丝重量大,轴承和锁紧装置使用一
月左右就会使其磨损晃动,如果继续使用会导致工作
时工装筒倾斜或逃出,存在极大的安全隐患。锁紧装
置的下半部分倾斜角度大,需双侧锁紧装置同时锁紧,
这种情况上料时必须用桥式起重机吊装固定,下料时
要用撬棍撬出来,费时费力。锁紧装置如图 1 所示。
图 2 优化后的锁紧装置
裁切钢丝并焊接,严重浪费原材料和生产时间。通过
与工艺技术和能源管理技术的研究发现,为了不影响
工艺质量,可以直接通过挤出机上的三组功率为 6 kW
的温控单元将工艺温度设置(螺杆温度 40 ℃,机身
温度 45 ℃,机头温度为 55 ℃的胶料递增温度)进行
覆胶,优化关闭预热装置,这样每台设备每天就可以
节约电耗约 500 kW, 每年每台设备直接节约费用约
图 1 锁紧装置
18 万元,其工艺效果并未受到影响,大大减少了能源
现通过重新优化导开部分的传动方式,由套筒改 的浪费。
为抱箍锁紧连接。重新设计锁紧装置,改变以上问题 1.3 挤出机的优化设计
点,将原来的固定座内部结构有斜面型改为圆弧形凹 挤出机由机架、螺杆、机身、机头、减速箱、电
槽固定座,使传动装置的轴承刚好在凹槽内。轴承轴 机等组成,挤出机的功率为 11 kW/8P 的交流变频电
向无串动,上盖板由弹性锁紧改为 M8 的内六角螺丝 机带动螺杆转动,转速为 7.5~37.5 r/min,出胶量达
锁紧固定,无需用力紧固,少许连接即可,备件使用 100 ks/h , 这么大的出胶量不得不关注送料的情况。
时间由原来的 1 个月更换备件延长至半年以上。整个 因胶料是由喂料座直接进入螺杆,胶料带放置到机身
部件只有 7 个组成部分,整个组件的更换由原来的 3 下方,需要同时使用两个托料箱(机头处还要放置多
颗 M10 的螺丝改为两颗 M12 的螺丝和平面台阶固定, 余胶料接取箱),断料感应器在喂料座口,一旦缺料报
材料只需普通碳素结构钢,其结构简单、美观大方。 警器报警时再去喂料已经来不及,往往就会出现露丝,
如图 2 所示。 造成工艺瑕疵和钢丝的浪费,挤出后的胶料冷却后就
1.2 钢丝圈缠绕机预热装置的优化 只能当杂胶处理,对原材料也是一种浪费。
钢丝圈预热装置采用的是高频感应的迅速加热方 为了解决以上问题点,特别设计了挤出胶重复利
式,功率可达到 4~36 kW 的可调加热装置,加热温度 用和生料带感应器加长输送装置。整个装置由检测装
可达到 90 ℃,本部位对水质的要求也特别严格,冷 置、辊筒和输送架构成。挤出后多余的胶料完全冷却
却水要采用软化水或纯净水,加上车间的环境温度影 后,可以直接回收重复利用,检测装置装到机头部分,
响,一旦设备短时间停机容易把钢丝烧坏,需要重新 即使胶料断开,上面还有一段约 1 m 左右的的带有温
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