Page 55 - 《橡塑技术与装备》2017年16期(8月塑料)
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综述与专论 杜金丹·设备综合效率在注塑企业的计算及应用
设备时间 七大损失 效率指标计算
计划开动时间
故障损失 实际开动时间
实际开动时间 停机时间 时间开动率
计划开动时间
设备维护
批次或型号转换
理论加工时间
净开动时间 速度损失 待机或短暂停顿 设备性能率=
实际开动时间
速度降低
废 品 合格品数量
生产合格品时间 废品损失 产品合格率=
返 工 实际生产数量
图 1 OEE 与七大损失的关系
产品合格率 =(580-5)/580×100% =99.14% 够避免此类故障的发生。目前,公司采用了预防性维
设备综合效率 OEE=98.48% ×89.23% ×99.14% 修和软化水作为冷却介质的措施,基本解决了由下料
=87.1% 口温度超高报警引起的设备停机问题,设备故障停机
使用公式(6)计算过程为 : 率也由 0.12% 降低为 0.06%。
设 备 综 合效 率 OEE=(580-5)×1/(11×60)×100% 另一方面,投入生产后模具状态的好坏也直接会
=87.1% 影响到时间开动率。注塑模具在使用中常会出现漏油
可见两过程的计算结果一致。 问题,这通常是由于密封圈质量不过关、骤冷骤热或
2.2 注塑企业设备综合效率的应用 装配不当造成的。通过配置高质量的密封件、在装卸
从以上注塑企业设备综合效率的计算中可以看 模具时采用梯度升温降温、制定模具维护作业指导书
出,从时间开动率、性能开动率和产品合格率 3 方面 规范模具装配等方式,可有效减少因模具漏油导致停
具体分析入手,针对性地提出具体方法,哪个方面影 产问题的发生。
响因素较大,就可先从哪个方面入手去改善,当然也 同时,通过提高维修人员的修理水平,缩短维修
可齐头并进同时改善,并做到持续改进,从而达到提 设备及模具时间,内部培养维修、模修高级技师等高
高设备综合效率的目的。 技能人才,减少委外维修等,都能够缩短注塑生产线
在时间开动率方面,生产中因注塑成型机其辅机 故障排除时间,提高时间开动率。
或模具发生故障而导致注塑生产线不能满足正常使用, 在设备性能率方面,造成实际生产产品所用的时
时间开动率会因此降低,对于这种情况,可针对具体 间较设备实际开动时间少的原因主要包括产品批次或
故障来分析原因并采取应对措施。 型号转换、生产线待机或短暂停顿、设备速度降低(空
生产实践中发现,在夏季,注塑成型机常出现下 转)等。产品批次或型号转换、生产线待机可由调度
料口温度超高报警故障,维修中发现故障原因主要有 人员在下发计划时充分考虑,尽量优化安排,减少由
两个 :一是下料口冷却管变窄或堵塞,二是冷却管过 此对设备性能率的影响,而设备空转就要通过切实可
滤器堵塞。第二个原因会造成冷却水流量降低,第一 行的管理手段去解决。在注塑生产实践中,常发现员
个原因不仅会使流量降低,还会因管壁结垢降低金属 工无故拖延、无效等待的现象,这无疑会造成设备空
管的导热性。针对这两个原因,在夏季到来前可安排 转,降低生产线的运行速度。为找到原因,具体可调
预先清理下料口冷却管路及过滤器,在北方采用封闭 查当班的实际生产情况,参考生产信息反馈,调取设
式冷却水系统可有效减少沙尘及毛絮进入冷却水散热 备本身的生产记录数据来分析。毋庸置疑,在有人员
装置,若有条件也可使用软化水来做冷却介质。实践 参与的注塑生产线上,为了减少工作时间,有些操作
证明,通过实施预防性维修,可有效降低下料口温度 人员可能会违反要求,故意延长擦拭模具等环节的时
超高报警故障的发生频次。通过多措施并举,甚至能 间,甚至改动某些参数,这必然会造成设备空转,增
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