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原材料与配方 孙冬冬 等·耐高温减振橡胶配方的研究
耐高温减振橡胶配方的研究
孙冬冬,李吉刚
( 青岛四方车辆研究所有限公司,山东 青岛 266031)
摘要 : 开发了一种可在 80℃以上长期使用,低滞回、高回弹的耐高温减振橡胶配方,以解决天然橡胶在某些高温工况下寿命
不足的问题。研究了不同牌号的生胶体系、不同硫化体系对胶料耐高温性能以及阻尼性能的影响。选用耐高温、弹性好的生胶进
行混用,改善了混炼工艺。研究了耐高温减振橡胶与金属的黏结强度,以及高温老化对不同胶种跟金属黏结强度的影响。开发的
耐高温减振橡胶配方,常温下的力学性接近天然橡胶,耐热老化性能优于天然橡胶,常温及高温下与金属的黏结强度均优于天然
橡胶,70℃下的压缩永久变形率与天然橡胶接近,同时损耗角正切值与天然橡胶相当。
关键词 : 低滞回 ; 耐高温减振橡胶 ;黏结强度 ;压缩永久变形 ;损耗角正切值
中图分类号 : TQ330.11 文章编号 : 1009-797X(2019)13-0013-04
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2019.13.003
天然橡胶凭借其高弹性、低生热和抗撕裂性在工 EPDM : Keltan 9650Q,德国阿朗新科公司 ;其余原
业领域中有广泛应用,但在高温环境下长期使用时, 材料均为市售工业品。
其橡胶主链上的不饱和键使其容易遇臭氧、氧气发生 1.2 基本配方
分解,热量能极大地提高氧与自由基之间的反应 [1] 。 基本配方 :生胶,100 份 ;氧化锌,5 份 ;石 蜡
温度每升高 10℃,氧与橡胶分子之间的反应速率就会 油,15 份 ;硬脂酸,1 份 ;防 RD,1 份 ;炭黑,90 份;
提高一倍,当温度从室温升至 70℃时,该反应速率会 DCP,2 份; TAIC,0.5 份; S-80,0.2 份。
有大约 50 倍的增幅。硫化天然橡胶在经受高温时出现 1.3 试样制备
裂纹并变脆破坏,使其丧失功能。使用橡胶助剂仅能 在 3L 密炼机内加入生胶混炼均匀后,加入氧化
放缓这一过程,不能解决长期使用问题。 锌、硬脂酸、防 RD 后继续混炼 3 min,混炼均匀后
2015 年 7 月 6 日,特殊化学品集团阿朗新科公司 加入一半的炭黑跟石蜡油混炼 2 min,再加入剩余的
开发出一款在性能上可以与天然橡胶媲美的三元乙丙 炭黑混炼均匀后排出生胶,在开炼机下片后停放。生
橡胶 ——Keltan 9565Q,与天然橡胶相比,其具有更 胶停放 24 h 以后在开炼机内混炼 2 min,加入 DCP、
好的耐老化性能。Keltan 9565Q 超高的分子量使得它 TAIC 以及 S-80 混炼 3 min,排胶在开炼机上薄通 3
具有和天然橡胶类似的极高的强度和弹性。而且,作 遍后出片待用。
为一种饱和聚合物,这款新产品保留了三元乙丙橡胶 裁取试片并硫化,硫化条件为 170 ℃ ×15 min,
的耐热性、耐候性和耐臭氧性。因此,Keltan 9565Q 压力为 10 MPa。
在耐热老化方面优于天然橡胶,尤其是在高动态应用 将黏结用的 45# 钢试件表面喷砂除去表面的锈,
中。 再用乙酸乙酯清洗干净,晾干置于 70℃的烘箱中烘 2 h。
但 Keltan 9565Q 在填料填充后的混炼工艺性比 胶黏剂为美国洛德公司生产,按照两遍底涂,两遍面
较差,母胶混炼后下片困难容易散料,这就限制了其 涂的方式涂在金属骨架表面,每次涂覆并干燥后再进
应用。为解决上述问题,通过掺用其他牌号的生胶, 行下次涂覆,待胶黏剂全部干燥后硫化。
优化硫化体系,开发了耐高温减振橡胶配方。 1.4 性能测试
邵尔 A 硬度按 GB/T 531.1—2008 进行测试 ;拉
1 实验部分
作者简介 :孙冬冬(1986-),男,工程师,主要从事橡胶
1.1 主要原料
配方与工艺的研究。
EPDM : Keltan 9565Q,德国阿朗新科公司 ; 收稿日期 :2018-12-17
年
2019 第 45 卷 ·13·