Page 61 - 《橡塑技术与装备》2022年12期
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综述与专论 王俊 等·永磁同步驱动在密炼机上的应用
机的驱动方式,相比于直流驱动系统或普通的交流变 特性输出,又能最大程度地降低驱动系统的电能消耗:
频驱动系统,有着更为优秀的驱动特性以及能耗表现, 具体请见下列对比表 1。
在这一驱动模式下,既能实现与直流系统相似的机械
表 1 不同驱动方式对比
变频+永磁同步电机 直流调速器 + 直流电机 变频+三相异步电机
效率高全负载段 效率低受负载影响大 效率略低
功率因数低,受负载影响大
功率因数高全负载段功率因素都在 0.95 以上 功率因数略低受负载影响较大
必须增加功率因数补偿装置
永磁电机单机可以做得很大 直流电机很难超过 2 500 kW 功率密度较小
谐波小,特别是高压变频 THD<5% 谐波大,需要谐波抑制装置 谐波小
对电网无影响。
启动力矩大,过载能力高与直流一致 启动力矩大,过载能力高 启动力矩小,过载能力不强
调速范围宽(矢量控制) 调速范围窄 调速范围略窄
电机结构简单,免维护 电机结构复杂,需要定期维护 电机结构简单,免维护。
3 应用案例 (1) 原 2 300 W 直 流 主 电机 经 多 次 维 修 后, 励
永磁同步驱动在密炼机上的应用,除了常规的新 磁电流无法达到额定电流 39.9 A,驱动器调到额定励
机配套以外,在老式直流驱动系统的改造上也有很大 磁电流后电机温度高,电机励磁线圈会烧坏,现只能
的潜在市场需求。相对于直流系统,永磁同步系统既 降低励磁电流至 32 A 运行,电枢电流大,有时超过
能保持与原直流系统一样优秀的机械特性,又能在传 180%
动效率上大幅提升,降低系统的能耗。所以针对直流 (2)建厂以来此直流电机已修理超过 4 次,每次
系统的永磁同步驱动系统改造最能体现永磁同步驱动 费用超过 15 万,总修理费用已达 60 万元,修理次数
的特性与优点。以下将介绍两个典型的直流系统改造 过多,不再具有维修价值
为永磁同步驱动系统的实际案例。 (3) 维 护保 养 费 用 高,此 电 机 碳 刷 370 元 / 只,
3.1 案例一 每年碳刷更换费用超过 3 万元。
双钱集团(江苏)轮胎有限公司对其一台老式直 因存在上述问题,而高压变频驱动系统,更节能,
流驱动系统的密炼机进行了高压变频器 + 永磁同步电 接近免维护,故需进行改造更换。
机的改造,不但降低了能耗,减少了设备的故障率, 3.1.2 实施方案与改造
同时提升了整体炼胶工艺,使得密炼机能满足更高的 3.1.2.1 密炼机电器控制系统(操作电控系
工艺标准要求。 统)更换
3.1.1 项目实施前情况 ……(略)
3.1.1.1 密炼机电器控制系统(操作电控系 3.1.2.2 密炼机直流驱动改为高压变频驱动
统)故障频繁,维修费用高 系统
……(略) 将已使用 14 年的,有问题的 GE 直流驱动器更换,
3.1.1.2 密炼机直流驱动系统存在隐患 改为高压变频装置,驱动高压变频电机,高压变频器
(1)原密炼机转子转速达不到工艺要求的 55 r/min, 电源为原直流驱动器变压器初级电源,高压变频器输
调到 55 r/min 飞车,为密炼机驱动器本身问题 ; 入电压为 6 kV,输出为 10 kV,见图 4 系统框图。
(2)驱动器内部损坏,有报警信号输出,无法修理, 3.1.2.3 密炼机直流主电机更换为高压变频
屏蔽报警信号运行。 永磁同步电机
(3)原采用主、从双驱动方式,GE 驱动器已运 将需要定期换碳刷、需要外送维护保养故障频繁
行 14 年,与其他机台不通用,不稳定,无法采用测速 地直流电机改为高压变频永磁同步电机,省去维修保
机反馈,采用测速机反馈两驱动器负载不平衡,现采 养费用,同时更节能。
用电枢电压反馈,高速时密炼机转子转速超过工艺范
3.1.3 综合比较
围 ±1 转。 L2 密炼机电器控制以及驱动系统改造后,现场故
3.1.1.3 密炼机直流主电机维护保养费用高 障处理将更方便,改造后目前现场隐患得到彻底排除,
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2022 第 48 卷 ·11·

