Page 82 - 《橡塑技术与装备》2020年1期(1月上半月橡胶)
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橡塑技术与装备(橡胶) CHINA RUBBER/PLASTICS TECHNOLOGY AND EQUIPMENT (RUBBER)
(2)备料斗震动装置不灵或者失效,造成少量炭
黑黏附在内衬壁上。
(3)料位计探测不灵,给出假信号。
(4)炭黑在备料斗内架桥起拱,炭黑下不来。
3.3 炭黑在备料斗内堆积,直至炭黑秤
除了上述 2 种失效模式外,另一种更为严重的失
效模式是备料斗内的炭黑几乎没有排入密炼机,而料
位计却探测不到,一车接一车,直到堆积到炭黑秤底
下的蝶阀。造成这个问题的关联因素为料位计选型且
安装不当。备料斗料位计原设计为音叉料位计,这种
料位计在炭黑料位检测时存在以下问题 :
(1)音叉之间容易夹粉或时间长了被受潮的炭黑
糊住,在备料斗内炭黑排空后,发出错误信号,上辅
机的指示灯一直在闪烁,造成生产中断 ;为了解决这
个问题,上辅机在设计时将此种状况变通为 :当料位
计指示灯处于闪烁状态时,延时数秒,默认备料斗内
炭黑已排放干净,关闭卸料蝶阀,开始下一个循环。
这种设计方案虽然解决了料位计经常误发信号问题,
图 1 炭黑称量投料系统图
但是却给炭黑起拱,没有排放干净判断不清,埋下了
炭黑秤处在点动接近设定值时,流动性好流得快的炭 隐患。
黑还没有等系统反应过来,在蝶阀还没有来得及关闭 (2)音叉的两个震动叉为扁平结构,正常安装应
时,就迅速冲下去好几公斤。 保持两个叉的宽面处于垂直状态,但是,由于安装方
(2)当日储罐处于低料位,密炼机正在生产称量 式为螺纹式,在拧紧音叉可能出现歪斜,很难保证其
炭黑,如果此时进行炭黑压送,压送气流就会通过较 处在垂直状态,最为严重的是两个叉子的宽面处于水
薄的料层加速炭黑的流动,使之不可控,造成多加。 平位置,呈上下分布状态,上面的叉子成为了挡板,
(3)当炭黑秤在点动称量时,日储罐椎体部分吹 这样在使用过程中,只要叉子之间排完了炭黑,而在
风破拱,同样会造成炭黑的加速流动。 叉子的上部即使有炭黑,音叉也会误认为斗内无炭黑。
(4)即使是同一品种白炭黑或炭黑,由于在运输、 (3)当位于音叉探测部周围的炭黑排空,而斗内
存放、压送以及在日储斗存储过程中的各种因素影响, 严重架桥起拱时,音叉也会误判。造成架桥的原因后
也会造成车次之间的流动性有比较大的差异,从而导 面详述之。
致时好时坏的情况发生。 3.4 炭黑在备料斗内架桥起拱仿真
(5)密炼机在炼胶过程中,由于投料门需要除尘, 仿真情形见图 2 和图 3。
主除尘风机将密炼机加料斗内的含尘气体抽走,这样 仿真过程 :笔者按照备料斗的尺寸缩小比例自制
就在加料斗内形成了负压,如果备料斗底下的卸料蝶 了一个小的备料斗,备料斗底下放了一个储料桶,在
阀气密性不好,再加上备料斗呼吸不畅,这个负压就 备料斗内倒入炭黑进行仿真 :第一次倒入颗粒状 + 小
会通过炭黑秤排料管作用到炭黑秤上,造成附加误差, 条状的白炭黑,打开底部放料阀,不开震动,白炭黑
炭黑多称量。负压(气压)造成的影响,本人在《上 靠自重可以完全滑入储料桶 ;第二次倒入颗粒状 + 少
辅机缺陷分析及改进》一文已有详细论述,此处不再 量粉化状的炭黑,打开底部放料阀,不开震动,炭黑
赘述。 大部分可以靠自重滑入储料桶,但是备料斗璧上有少
3.2 炭黑少加 量的炭黑残留且下料速率较慢 ;第三次倒入与第二次
(1)备料斗呼吸不顺畅,在排料时形成真空,斗 相同的炭黑,打开底部放料阀,同时开震动,这时炭
内有炭黑残留。 黑很快的滑入储料桶而且备料斗壁上无炭黑残留,上
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