Page 83 - 《橡塑技术与装备》2019年21期(11月上半月橡胶)
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原材料与配方                                                 陈云 等·改善铁路货车橡胶减震件胶料配方的探讨


              并用不同份数顺丁橡胶和 SG-301 合金天然橡胶的试                       验结果如表 1 所示。

                                     表 1 并用顺丁橡胶和 SG-301 合金天然橡胶的试验测试结果
                                                           1         2        3          4        5
                                                                             NR 70     NR70      NR70
                                                                   NR70
                               项目              技术标准   原配方 NR 100             BR 25     BR20      BR15
                                                                   BR30
                                                                            SG3015    SG30110  SG30115
                       胶料硫化仪(145℃ ×20 min)
                               t 10 /min                  4.12      4.56     5.61       4.93     5.12
                               t 90 /min                  10.19    10.69     11.48      11.8     11.18
                       胶料性能(145℃ ×12 min)
                           硬度 / 邵尔(度)           55±5       57       57        56        56        55
                            拉伸强度 /MPa           ≥ 15      23.2      21.8     22.5       22.9     23.7
                            扯断伸长率 /%            ≥ 400     512       483       506       528      532
                          压缩永久变形 (25%)
                            35℃ ×24 h/%         ≤ 10       7.9      8.5       8.7       8.4       8.8
                            70℃ ×24 h/%         ≤ 10      16.2      17.9     17.8       18.5     18.8
                            110℃ ×3 h/%         ≤ 10      26.3      25.4     25.2       25.7     28.4
                           拉伸强度变化率
                            70℃ ×96 h/%        ≥-15       -14.8    -12.4     -10.8     -10.5     -12.6
                            110℃ ×3 h/%        ≥-10       -9.3      -8.5     -8.9      -8.7      -8.7
                            回弹值 /(%)                       46       49        51        52        51
                          胶料黏合强度 /MPa           ≥ 6.0      6.2      6.6       6.9       6.8       6.8
                           压缩生热温升 /℃                      20.35    19.56     18.3       17.9     18.5
                          胶料龟裂屈挠 / 万次                      8.8      19.4     32.9       23.3     22.1
                         低温静刚度变化率 /%           ≤ 20%      18.3      16.3     11.9       12.8     14.6
                        铁道货车减震件疲劳性能
                                    6
                         纵向疲劳 (1×10  次)/%      ≤ 10%       3.1      2.4       2.1       3.1       3.5
                                 6
                      垂向疲劳 (2×10 次和强化 )/%      ≤ 20%       3.5      4.6       4.3       4.9       5.0
                       注 :产品胶料配方采用原来配方,只换胶料主体材料。
                  从表 1 铁道货车减震件产品的胶料性能和产品疲                       胶料疲劳性能,采用生热低,疲劳性能比较好的炭黑
              劳试验可以看到胶料配方主体材料为 NR,  70 份 , BR,                  N774,并用分散性性能比较好的,用硅 69 处理过的
              20 份 , SG-301,10 份合金天然橡胶的胶料性能弹性、                  白炭黑 VN3,即可以提高胶料抗撕裂性能,又降低
              生热性能、回弹性和龟裂屈挠性能比较好,产品疲劳                           胶料在疲劳过程中的生热现象。添加 5 份抗疲劳助剂
              性能最好,黏合性能优异,所以产品胶料配方采用 4                          R300,进一步提高胶料的耐疲劳性能。
              号材料组合来优化原来胶料的主体材料。                                    为了提升产品胶料的防护性能,在胶料配方中添
              2.2 硫化体系的优化                                       加防护胶料裂口的微晶蜡 517p,胶料的老化性能和压
                  原来胶料硫化体系为 CZ 和 TT,胶料疲劳性能一                     缩永久变形性能得到提高。胶料改善前后性能对比试
              般,为了提高产品使用寿命,本试验采用 CZ 和 DM                        验如表 3 所示。
              硫化体系。因胶料是天然橡胶为主,为了克服天然橡                               从表 3 可以看到优化胶料配方后,胶料性能得到
              胶胶料的硫化还原性能,添加少量抗硫化还原剂作为                           提高。
              胶料助硫化体系,提高胶料硫化程度和橡胶胶料性能                               通过以上铁路货车减震产品胶料的改善,胶料配
              稳定性。胶料主体材料采用表 1 中 4 号主体材料组合                       方如下 :橡胶,95 ; SG301 合金橡胶,5 份  ;   硫磺和
              不变,不同优化硫化体系的胶料性能对比如表 2 所示。                        促进剂,4.0 ;抗硫化还原剂 TDB680  /M50,1.5 ;促
                  从表 2 可以看出添加抗硫化还原剂 TDB680 /M50                 进剂活性剂,10.0 ;防护体系,7.0 ;炭黑和白炭黑补
              的胶料,胶料生产安全性能好,硫化的胶料疲劳性能                           强剂, 36;耐疲劳助剂, 6.0;其余橡胶助剂, 5.5。总计:
              和黏合性能优异,其余胶料性能基本相当。采用优化                           170.0。
              胶料硫化体系的配方 4。                                          货车减震产品胶料配方改善前后胶料性能和产品
              2.3 补强体系和防护体系的优化                                  性能对比如表 4 所示。
                  货车减震产品原来胶料配方中的补强体系采用补                         2.4 胶料混炼工艺和硫化工艺的优化
              强好、生热比较高的炭黑,为了降低胶料生热,提高                               为了充分体现改善铁路货车橡胶减震件胶料配方


                    年
              2019     第   45 卷                                                                      ·27·
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