Page 75 - 《橡塑技术与装备》2017年10期(5月塑料)
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测试与分析 邹志恒·注塑机拉杆断裂的原因及改进措施
注塑机拉杆断裂的原因及改进措施
Causes and improvement measures of the pulling rod break of
injection molding machine
邹志恒
( 德马格塑料机械(宁波)有限公司 , 浙江 宁波 315800)
摘要 : 分析了注塑机拉杆断裂的原因,提出了改进措施,为优化注塑机拉杆的设计提供依据。尤其提出了一种较为新颖的螺
纹根部圆角滚压强化工艺,提高了拉杆螺纹的疲劳寿命,有效防止拉杆断裂。
关键词 : 拉杆 ;断裂 ;原因 ;改进
中图分类号 : TQ320.67 文章编号 : 1009-797X(2017)10-0055-03
文献标识码 : B DOI:10.13520/j.cnki.rpte.2017.10.013
合模部件是注塑机中不可缺少的一部分,而拉杆
是合模部件中非常关键的零件。在合模机构的高负载、
高频率、长期的工作过程中,偶尔有发生拉杆断裂的
情况,导致注塑机无法正常运行。为改善拉杆断裂的
状况,结合实例,分析发生断裂的原因,同时提出可
行的改进措施。
1—后螺母 ; 2—尾板 ; 3—拉杆 ; 4—动模板 ; 5—定模板 ;
1 合模部件的结构及拉杆的受力分析 6—前螺母 ; 7—压板
图 1 合模部件的结构简图
图 1 为合模部件的结构简图。定模板固定在机身
上,通过拉杆与尾板相连,并用前螺母和后螺母固定,
组成合模结构。动模板在合模机构的驱动下,沿拉杆
在定模板与尾板之间移动,锁模时,拉杆受轴向拉伸
1— 尾板端螺纹 ; 2— 尾板卸载槽 ; 3— 光滑段 ; 4— 定模板卸载槽 ;
载荷,其应力升到最大值。开模后,拉杆应力释放,
5— 定模板端螺纹
回复到零。在开模和合模的行进中对拉杆产生的应力, 图 2 拉杆结构图
以及压板对拉杆端螺纹预载力,这两者所产生的应力
与锁模时应力相比很小,可忽略不计。随着周期性的 材料力学性能 σ b =1 080 MPa,σ s =930 MPa。根据上
合模、锁模、开模动作,拉杆承受着最大正应力到零 面受力分析,可以计算拉杆各截面的最大拉应力 :单
的脉动循环交变应力。 根拉杆拉力 F=160×1 000×9.8/4=392 000 N,光滑段
直径 d 0 =80 mm,螺纹小径 d 1 =72.7 mm,定模板卸载
2 断裂的原因 槽直径 d 2 =53 mm。
以 Systec 160 C 注塑机的拉杆为例,图 2 为拉杆 光滑段拉伸强度 :
结构图,其两端均为三角螺纹且尺寸规格相同。
其断裂的原因分为过载拉断和疲劳失效。首先校 作者简介 :邹志恒(1976-),男,工程师,本科,主要从
核 拉 杆 的 强 度, 拉 杆 材 料 为 42CrMo, 经 调 质 处 理, 事机械设计工作。
收稿日期 :2017-01-16
年
2017 第 43 卷 ·55·